期刊文献+

某曲轴制坯辊锻缺陷分析及优化改进 被引量:2

Defect Analysis and Optimization Improvements for Preforming Roll Forging A Crankshaft
原文传递
导出
摘要 曲轴采用制坯辊锻工艺后,锻件上出现了一些小耳朵缺陷。分析其原因,主要影响因素是过渡圆角和辊锻道次的匹配。利用DEFORM进行模拟优化改进后,发现过渡圆角半径20mm时为最宜;第2道次辊锻时,锻件的夹持端距离辊锻模具端部的距离为45mm时,道次匹配最合理。经过生产试验验证,改进后的工艺使缺陷达到最小。 After using performing roll forging, crankshaft forgings arise some defects of small ear. Analyzing the reasons, the main factors are the transition fillet and matching of roll forging passage. After the simulation and optimization improvements using DEFORM, it was found that the transition fillet 20 mm is optimum; when second roll forging, the most reasonable passage matching distance, namely, from the gripping end of the forgings to the roll forging die end is 45 mm. Through the test validation of production, improved process makes defect reach least.
出处 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2013年第1期106-107,113,共3页 Hot Working Technology
关键词 曲轴 制坯辊锻 过渡圆角 辊锻道次 crankshaft preforming roll forging transition fillet roll forging passage
  • 相关文献

参考文献1

  • 1吕炎.锻造工艺学[M].北京:机械工业出版社,1988.

共引文献9

同被引文献8

引证文献2

二级引证文献6

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部