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倒角结晶器技术对82B大方坯质量的影响
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作者 党爱国 林鹏 +2 位作者 万敏 郑亚旭 张龙 《特种铸造及有色合金》 北大核心 2025年第9期1377-1381,共5页
针对尺寸为280 mm×320 mm的82B大方坯,建立了直角铸坯与倒角铸坯的凝固传热模型和轻压下的热力耦合模型,研究了倒角结晶器技术对大方坯角部温度及凝固末端的影响,分析了轻压下对直角铸坯与倒角铸坯应力-应变的影响,并进行了试验验... 针对尺寸为280 mm×320 mm的82B大方坯,建立了直角铸坯与倒角铸坯的凝固传热模型和轻压下的热力耦合模型,研究了倒角结晶器技术对大方坯角部温度及凝固末端的影响,分析了轻压下对直角铸坯与倒角铸坯应力-应变的影响,并进行了试验验证。结果表明,拉速为0.7 m/min时,结晶器倒角技术使82B铸坯凝固末端位置延后0.32 m;相同压下量时,倒角铸坯各压下辊的作用力均明显低于直角铸坯,轻压下率提升了9.6%~15.6%;倒角铸坯的V型偏析减少,V型通道变窄,中心缩松和中间裂纹均明显减轻;采用轻压下工艺,倒角铸坯中心C偏析的改善优于直角铸坯,中心C偏析均值由1.11减少到1.06。 展开更多
关键词 82b 轻压下 倒角结晶器技术 铸坯质量
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SWRH82B盘条轧制过程中温度场模拟与分析
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作者 崔峰 唐正友 +3 位作者 邓通武 曹东东 张皓月 王镇轩 《轧钢》 北大核心 2025年第6期75-85,96,共12页
针对当前生产的SWRH82B盘条通条性能不佳、存在较高级别网状渗碳体和马氏体等异常组织以及索氏体化率低且不均匀等问题,本文基于某钢厂高速线材生产线,利用DEFORM-3D软件对SWRH82B盘条轧制全过程温度场进行了有限元模拟计算,分析了轧制... 针对当前生产的SWRH82B盘条通条性能不佳、存在较高级别网状渗碳体和马氏体等异常组织以及索氏体化率低且不均匀等问题,本文基于某钢厂高速线材生产线,利用DEFORM-3D软件对SWRH82B盘条轧制全过程温度场进行了有限元模拟计算,分析了轧制过程中轧件的塑性变形对其表面和芯部热交换的影响。同时,研究了水冷工艺的优化。结果表明:在粗轧阶段,轧件表面的温度呈现逐渐下降的趋势,芯部温度下降缓慢;中轧阶段轧件表面温度呈现上升趋势,同时芯部温度下降较明显。轧件在预精轧阶段截面积逐渐减小,整个截面由于塑性变形生热而升温,使轧件表面和芯部温度均升高。在精轧和减定径阶段轧制时,轧制速度较快,轧件表面和芯部温度在短暂提升后经过水冷快速降低,随后经过芯部返温使表面温度升高。当1号~4号水冷箱和5号水冷箱对应的对流换热系数为400 W/(m^(2)·℃)和300 W/(m^(2)·℃)时,盘条在吐丝时的表面平均温度约为919℃,芯部温度约为939℃。经优化水冷工艺后,轧件断面温度均匀,模拟温度与实测温基本吻合,误差在±10℃以内;同时,盘条芯部马氏体组织显著减少,盘条抗拉强度相比水冷参数优化前提升约40 MPa,断面收缩率提升约8%。 展开更多
关键词 SWRH82b盘条 温度场 有限元模拟 水冷工艺 组织性能
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N元素对电炉流程82B钢的组织性能影响及微合金固氮作用
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作者 贾建平 韩建刚 +3 位作者 李娜 王淑怡 闫建升 张朝磊 《河北冶金》 2025年第8期35-41,共7页
针对电炉流程82B高碳硬线高氮含量导致的马氏体异常组织及冷加工性能恶化的问题,通过力学性能测试、显微组织分析及热模拟实验,系统研究了氮含量及Ti/B微合金化对82B高碳硬线的影响。结果表明:氮含量从75 ppm增至97 ppm时,固溶氮原子增... 针对电炉流程82B高碳硬线高氮含量导致的马氏体异常组织及冷加工性能恶化的问题,通过力学性能测试、显微组织分析及热模拟实验,系统研究了氮含量及Ti/B微合金化对82B高碳硬线的影响。结果表明:氮含量从75 ppm增至97 ppm时,固溶氮原子增多,使A_(c3)温度降至780℃,提高了奥氏体稳定性,增强了淬透性,5℃/s冷速下马氏体含量由1.8%剧增至15.9%,增加了热轧马氏体异常组织风险。并且固溶氮原子钉扎位错导致加工硬化指数由0.213增加至0.234,屈服延伸率由0.11%大幅增加至0.39%,几何必须位错密度由2.1×10^(14)m^(-2)升至3.3×10^(14)m^(-2),显著恶化冷拉拔性能。为解决这些问题,在高氮条件下添加Ti或B元素进行微合金固氮,形成TiN/BN析出相,有效降低固溶氮含量,削弱了氮对奥氏体稳定性的提升作用。发现添加B元素后A_(c3)升高至783℃,5℃/s冷速下马氏体含量降至5.9%;添加Ti元素后A_(c3)升高至797℃,5℃/s冷速下马氏体含量显著降至2.1%。同时减弱了位错钉扎,使94N-25B的加工硬化指数降至0.198、屈服延伸率降至0.07%;99N-132Ti的加工硬化指数降至0.226、屈服延伸率降至0.13%。 展开更多
关键词 电炉 82b N Ti B 微合金化 固氮 钉扎位错
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脱硫工艺对预应力钢SWRH82B盘条夹杂物的影响
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作者 马博 张育明 +3 位作者 张锐 秦树超 孙增淼 赵昊乾 《工业加热》 2025年第7期34-39,共6页
通过工业生产试验,使用FEI Explorer 4自动扫描电镜,研究不同脱硫工艺对预应力钢SWRH82B盘条夹杂物的影响。结果表明,采用铝脱氧+高碱度渣、铁水脱硫预处理+较高碱度渣、硅脱氧+低碱度渣工艺,预应力钢SWRH82B盘条中氧化物夹杂物数量密... 通过工业生产试验,使用FEI Explorer 4自动扫描电镜,研究不同脱硫工艺对预应力钢SWRH82B盘条夹杂物的影响。结果表明,采用铝脱氧+高碱度渣、铁水脱硫预处理+较高碱度渣、硅脱氧+低碱度渣工艺,预应力钢SWRH82B盘条中氧化物夹杂物数量密度分别为2.16、4.44、0.27个/mm^(2),面积分数分别为0.0017%、0.0050%、0.0002%,长宽比均值分别为1.53、1.27、6.18,氧化物夹杂物面积≥19.625μm^(2)(等效直径D≥5μm)的数量密度分别为0.08、0.45、0.01个/mm^(2)。铝脱氧+高碱度渣SWRH82B盘条中氧化物夹杂物洁净度较高,但存在大量CaO-Al_(2)O_(3)-MgO系氧化物夹杂物,形貌多有棱角,不利于后续的拉拔过程。铁水脱硫预处理+较高碱度渣SWRH82B盘条中氧化物夹杂物洁净度较差,但该工艺CaO-SiO_(2)-Al_(2)O_(3)系氧化物夹杂物形貌多为球形或近球形,对拉拔断裂的危害性较小,应关注DS类大尺寸夹杂物。硅脱氧工艺+低碱度渣SWRH82B盘条氧化物夹杂物的数量密度、面积分数、变形性能均呈现明显改善趋势,对拉拔断裂的危害性最小。 展开更多
关键词 脱硫工艺 脱氧类型 夹杂物 SWRH82b
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150mm圆坯生产SWRH82B钢绞线用盘条的试制
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作者 凌遵峰 许克亮 李树庆 《天津冶金》 CAS 2005年第4期3-5,共3页
介绍了天津钢铁有限公司独立开发、具有自主知识产权的高强度SWRH82B预应力钢绞线用盘条的试制过程及工艺控制要点。经用户使用证明,该工艺生产的盘条捻制成绞线,各项力学性能指标达到标准要求,满足用户要求。
关键词 圆坯 SWRH82b盘条 钢绞线 开发 SWRH82b 预应力钢绞线 试制过程 盘条 天津钢铁有限公司 自主知识产权
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82B高碳钢奥氏体晶粒长大行为 被引量:20
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作者 金桂香 王福明 +2 位作者 李克非 付军 李长荣 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第7期41-46,共6页
利用直线截点法计算各试样的奥氏体平均晶粒尺寸,得出82B高碳钢的奥氏体粗化温度为950℃,通过Thermo-calc热力学计算和能谱分析可知,晶粒粗化的主要原因是950℃时V、Ti、Nb碳氮化物数量的大大减少,即析出相粒子钉扎作用的减弱和消除。... 利用直线截点法计算各试样的奥氏体平均晶粒尺寸,得出82B高碳钢的奥氏体粗化温度为950℃,通过Thermo-calc热力学计算和能谱分析可知,晶粒粗化的主要原因是950℃时V、Ti、Nb碳氮化物数量的大大减少,即析出相粒子钉扎作用的减弱和消除。随着加热温度的升高和保温时间的延长,82B高碳钢奥氏体晶粒尺寸增大,其生长模型的公式为D=6.82×104t0.079exp(-8.04×104/RT)。当加热温度为1000℃,保温时间为60~90 min时,82B原奥氏体晶粒尺寸小于67μm,晶粒细小均匀,且微合金元素V充分溶解在奥氏体中。 展开更多
关键词 82b 奥氏体晶粒 粗化温度 长大模型
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82B高碳钢盘条中马氏体成因 被引量:23
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作者 金桂香 王福明 +2 位作者 付军 李克非 李长荣 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期62-68,共7页
对82B盘条中马氏体产生区域进行了统计分析,得知其基本分布在1/2半径的盘条心部。利用有限元法对82B斯太尔摩冷却线进行了温度场模拟,模拟结果与实际生产符合较好,风冷线上盘条心部和边部温度变化趋势基本一致,其冷速小于动态CCT曲线中... 对82B盘条中马氏体产生区域进行了统计分析,得知其基本分布在1/2半径的盘条心部。利用有限元法对82B斯太尔摩冷却线进行了温度场模拟,模拟结果与实际生产符合较好,风冷线上盘条心部和边部温度变化趋势基本一致,其冷速小于动态CCT曲线中测定的马氏体开始出现的最低冷速,排除了本次控冷工艺设置不合理导致马氏体的产生。利用扫描电镜能谱仪和电子探针波谱仪对盘条心部马氏体进行了定量分析和线扫描分析,结果表明心部马氏体区域存在严重的Cr、Mn元素偏析,此为马氏体组织产生的根本原因。 展开更多
关键词 马氏体 模拟 偏析 斯太尔摩冷却线 82b
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V、N微合金化对高碳钢82B性能的影响 被引量:12
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作者 王勇围 桂美文 +2 位作者 周勇 马党参 董瀚 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期82-86,共5页
研究了V和V、N微合金化高碳钢82B固溶加热连续冷却和高温热变形连续冷却后的强韧性。结果表明,固溶加热连续冷却后,82B钢随钒含量的增加,强度增加、塑性降低,塑性主要受索氏体片层间距的影响。经高温热变形连续冷却后,与未热变形的相比... 研究了V和V、N微合金化高碳钢82B固溶加热连续冷却和高温热变形连续冷却后的强韧性。结果表明,固溶加热连续冷却后,82B钢随钒含量的增加,强度增加、塑性降低,塑性主要受索氏体片层间距的影响。经高温热变形连续冷却后,与未热变形的相比,试验钢的强度和塑性均显著提高,索氏体团显著细化,钒氮同时加的82B钢强韧性最高,热变形连续冷却后性能提高的原因主要是索氏体团的细化和V(CN)的形变诱导析出。 展开更多
关键词 高碳钢82b 钒氮微合金化 热变形 索氏体团
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82B高碳钢盘条的动态连续冷却组织转变 被引量:18
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作者 付军 王福明 +2 位作者 柴国强 郝芳 赖朝彬 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2010年第8期5-8,共4页
针对82B高碳钢盘条实际生产条件及存在的问题,应用Gleeble-1500热/力模拟机测定82B高碳钢盘条动态连续冷却转变曲线,分析了终轧温度和冷却速度对盘条组织的形成、演变规律的影响。结果表明,终轧温度在950℃时,盘条轧后冷却速度<1℃/s... 针对82B高碳钢盘条实际生产条件及存在的问题,应用Gleeble-1500热/力模拟机测定82B高碳钢盘条动态连续冷却转变曲线,分析了终轧温度和冷却速度对盘条组织的形成、演变规律的影响。结果表明,终轧温度在950℃时,盘条轧后冷却速度<1℃/s时,有网状渗碳体沿晶界析出,6℃/s时开始生成马氏体组织;终轧温度在700℃时,形成的珠光体组织更加细小均匀,冷速直到9℃/s时才产生马氏体组织。 展开更多
关键词 82b高碳钢盘条 动态连续冷却转变曲线 过冷奥氏体 珠光体组织
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大规格高碳硬线82B拉拔脆断原因分析 被引量:14
10
作者 张寄东 智建国 +1 位作者 吕刚 宿成 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 2011年第3期82-86,共5页
采用金相组织检验分析等方法,分析了大规格82B拉拔劈裂脆断问题。结果表明:劈裂断口试样的中心处,由于锰、铬偏析而出现异常的马氏体组织,导致其变形与基体不一致,在拉拔过程中中心马氏体断裂成为裂纹源。断口附近表面存在结疤和擦伤等... 采用金相组织检验分析等方法,分析了大规格82B拉拔劈裂脆断问题。结果表明:劈裂断口试样的中心处,由于锰、铬偏析而出现异常的马氏体组织,导致其变形与基体不一致,在拉拔过程中中心马氏体断裂成为裂纹源。断口附近表面存在结疤和擦伤等表面缺陷,中心马氏体和表面缺陷共同导致大规格82B拉拔劈裂脆断。通过优化合金元素锰、铬的成分含量,同时改善炼钢、轧制、拉拔等工艺,有效地降低了劈裂脆断的发生率。 展开更多
关键词 高碳硬线 82b 拉拔 脆断 马氏体
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SWRH82B高碳热轧盘条性能时效规律与原因分析 被引量:7
11
作者 赵捷 朱树行 +3 位作者 王志奇 阎振 宁保群 包俊成 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2011年第12期53-58,共6页
对大规格SWRH82B高碳钢盘条自然时效后的力学性能变化规律进行了较为系统的研究;借助OM、SEM、EDS和XRD等对其显微组织、夹杂物成分与分布、宏观与微观断口形貌、物相结构和残余应力等进行测试与分析。结果表明,82B盘条的断面收缩率随... 对大规格SWRH82B高碳钢盘条自然时效后的力学性能变化规律进行了较为系统的研究;借助OM、SEM、EDS和XRD等对其显微组织、夹杂物成分与分布、宏观与微观断口形貌、物相结构和残余应力等进行测试与分析。结果表明,82B盘条的断面收缩率随时效时间延长明显升高。满足盘条力学性能所需的时效时间与初始性能和环境温度有关;盘条中的夹杂物分布不均,且存在尺寸较大的复合脆性夹杂物,导致出现"黑心+白点"特征的断口形貌;时效后残余应力的释放和晶格畸变的减小是引起盘条断面收缩率提高的主要原因。 展开更多
关键词 82b 盘条 自然时效 组织 性能 夹杂物 残余应力
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82B高碳钢热变形奥氏体再结晶行为研究 被引量:9
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作者 邱春林 吴香菊 +3 位作者 齐克敏 袁立忠 吴水龙 覃业军 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2006年第20期29-31,共3页
用Gleeble2000热模拟试验机对82B钢奥氏体再结晶进行了研究。结果表明,82B钢以0.5s-1的应变速率在950℃及其以上温度进行变形时将发生动态再结晶,950℃以下发生动态回复;以2s-1的应变速率在1000℃以上进行变形时发生动态再结晶,1000℃... 用Gleeble2000热模拟试验机对82B钢奥氏体再结晶进行了研究。结果表明,82B钢以0.5s-1的应变速率在950℃及其以上温度进行变形时将发生动态再结晶,950℃以下发生动态回复;以2s-1的应变速率在1000℃以上进行变形时发生动态再结晶,1000℃及其以下仅发生动态回复;在所有试验温度以10s-1和30s-1的应变速率变形时,均仅发生动态回复。恒温双道次压缩时,在3 ̄200s的间隔时间内均发生了静态再结晶。 展开更多
关键词 82b高碳钢 热模拟 回复 再结晶
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连铸参数和末端电磁搅拌对82B钢小方坯中心碳偏析的影响 被引量:16
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作者 王韬 陈伟庆 +2 位作者 王宏斌 王建忠 张志强 《特殊钢》 北大核心 2013年第1期49-51,共3页
试验研究了结晶器电磁搅拌240 A/4 Hz时末端电磁搅拌(160 A/4 Hz~280 A/8 Hz),中间包钢水温度(1 500~1 542℃),拉速(1.7~1.9 m/min)和二冷区比水量(0.7~1.1 L/kg)对82B钢(/%:0.81C、0.76Mn、0.25Si、0.2Cr)150 mm×150 mm方坯... 试验研究了结晶器电磁搅拌240 A/4 Hz时末端电磁搅拌(160 A/4 Hz~280 A/8 Hz),中间包钢水温度(1 500~1 542℃),拉速(1.7~1.9 m/min)和二冷区比水量(0.7~1.1 L/kg)对82B钢(/%:0.81C、0.76Mn、0.25Si、0.2Cr)150 mm×150 mm方坯中心碳偏析的影响。结果表明,在未采用末端电磁搅拌时,降低过热度和拉速、提高比水量有利于减少小方坯中心碳偏析。采用最佳的末端电磁搅拌参数160 A/6 Hz时,82B钢小方坯中心碳偏析指数最低,为1.02。 展开更多
关键词 82b 小方坯 末端电磁搅拌 连铸工艺参数 中心碳偏析
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连铸小方坯生产大规格82B盘条的实践 被引量:13
14
作者 周德 王全礼 +5 位作者 张玮 易敏 艾沛龄 芦斌 周德光 朱殷翔 《中国冶金》 CAS 2006年第3期14-17,共4页
预应力钢绞线用优质高碳盘条82B在拉拔过程中常出现脆断现象。通过对碳偏析、缩孔、表面横裂等质量影响因素的分析,提出并实施了相应的工艺改进措施;通过优化炼钢、连铸、控轧控冷以及拉拔工艺等,提高了盘条质量,降低了用户在使用过程... 预应力钢绞线用优质高碳盘条82B在拉拔过程中常出现脆断现象。通过对碳偏析、缩孔、表面横裂等质量影响因素的分析,提出并实施了相应的工艺改进措施;通过优化炼钢、连铸、控轧控冷以及拉拔工艺等,提高了盘条质量,降低了用户在使用过程中的断丝率。 展开更多
关键词 82b 拉拔 质量 预应力钢绞线 脆断
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82B连铸坯V型偏析现象及控制 被引量:10
15
作者 黄拓 马忠伟 +2 位作者 任金朝 王明林 张慧 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 2014年第6期108-112,共5页
以国内某钢厂82B方坯连铸坯为研究对象,观察V型偏析在横、纵截面上的分布,并研究碳元素的中心偏析现象。结果表明:V型偏析产生于中心等轴晶区,在纵向上表现为多个V字上下嵌套、交织在一起,横向上表现为一组同心圆结构;通道区内碳元素偏... 以国内某钢厂82B方坯连铸坯为研究对象,观察V型偏析在横、纵截面上的分布,并研究碳元素的中心偏析现象。结果表明:V型偏析产生于中心等轴晶区,在纵向上表现为多个V字上下嵌套、交织在一起,横向上表现为一组同心圆结构;通道区内碳元素偏析严重,是影响82B高碳钢线材质量的重要原因;V型偏析的产生与富集溶质液相的流动以及凝固组织有关,扩大等轴晶区、细化等轴晶粒有助于减轻V型偏析。 展开更多
关键词 82b连铸坯 V型偏析 等轴晶
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82B盘条断口典型形貌及产生原因分析 被引量:12
16
作者 蔡小锋 包燕平 +1 位作者 林路 顾超 《中国冶金》 CAS 2015年第8期1-5,共5页
利用扫描电镜和光学显微镜对82B盘条典型断口样的形貌及夹杂物进行观测和对用4%(质量分数)硝酸酒精侵蚀的金相样的表面质量和心部组织进行分析。结果表明,造成黑心白点断口异常断裂的原因是熔渣卷入形成的大颗粒夹杂;脆性平齐断口断裂... 利用扫描电镜和光学显微镜对82B盘条典型断口样的形貌及夹杂物进行观测和对用4%(质量分数)硝酸酒精侵蚀的金相样的表面质量和心部组织进行分析。结果表明,造成黑心白点断口异常断裂的原因是熔渣卷入形成的大颗粒夹杂;脆性平齐断口断裂主要是由心部马氏体、网状渗碳体及边部增碳组织等不良组织和夹杂物造成的;斜茬状横裂纹断口断裂主要是由于组织存在马氏体和铸坯中存在有缩孔;劈裂断口主要是由于碳偏析造成的;而笔尖断口主要是由于组织中的人字微裂纹和网状渗碳体组织造成的。 展开更多
关键词 82b盘条 断口 形貌 金相检测 组织
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高温受热后82B预应力钢绞线力学性能退化规律研究 被引量:5
17
作者 张继祥 朱明 +1 位作者 高波 秦海涛 《上海金属》 CAS 北大核心 2013年第3期12-15,19,共5页
采用WAW-1000C型万能试验机对不同温度下受热的82B预应力钢绞线钢丝进行拉伸试验,并用高清晰金相显微镜进行微观组织分析,研究钢绞线受热后的组织和力学性能变化规律,揭示其性能衰减微观机理。结果说明,钢绞线受热400℃以下时组织变化... 采用WAW-1000C型万能试验机对不同温度下受热的82B预应力钢绞线钢丝进行拉伸试验,并用高清晰金相显微镜进行微观组织分析,研究钢绞线受热后的组织和力学性能变化规律,揭示其性能衰减微观机理。结果说明,钢绞线受热400℃以下时组织变化不明显,力学性能指标衰减不大;400℃以上时相继发生了回复、再结晶及相变,强度、硬度大幅度衰减,塑性明显增大。 展开更多
关键词 82b预应力钢绞线 力学性能 微观组织 退化
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索氏体化率及夹杂物对82B盘条力学性能的影响 被引量:8
18
作者 徐杨 宋仁伯 刘政东 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2015年第8期100-104,109,共6页
通过成分分析、金相观察、夹杂物形貌观察、能谱分析及拉伸断口分析,研究了82B盘条的索氏体化程度与夹杂物的类型及尺寸对其力学性能的影响。结果表明:82B盘条试样室温组织主要是索氏体与少量先共析铁素体,且索氏体含量均高于80%。索... 通过成分分析、金相观察、夹杂物形貌观察、能谱分析及拉伸断口分析,研究了82B盘条的索氏体化程度与夹杂物的类型及尺寸对其力学性能的影响。结果表明:82B盘条试样室温组织主要是索氏体与少量先共析铁素体,且索氏体含量均高于80%。索氏体化率低是影响82B盘条的抗拉强度、断面收缩率主要因素。随着索氏体化率增加,82B盘条的抗拉强度也相应增高,而断面收缩率也逐渐增大。82B盘条中的夹杂物主要是氧化物夹杂,且氧化物夹杂主要是Al2O3、SiO2、CaO和Cr O。夹杂物尺寸主要集中在0~20μm,较大尺寸的夹杂物含量较高时,主要对82B盘条断面收缩率的影响较大,并呈显著降低的趋势;而大尺寸的夹杂物对抗拉强度的影响较小。82B盘条拉伸断口属于韧性断裂,主要是剪切唇区和纤维区。纤维区夹杂物主要为氧化物,如Al2O3、CaO,其晶粒尺寸为31.8μm。 展开更多
关键词 82b盘条 索氏体化 夹杂物 力学性能 拉伸断口
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SWRH82B高碳盘条脆断原因分析 被引量:24
19
作者 刘振成 侯基林 姜德刚 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期52-55,共4页
分析了 SWRH82 B盘条脆断问题 ,结果表明 ,尖状断口试样的中心处存在着较严重的碳偏析 ,导致了组织转变上的差异 ,从而使拉拔变形不均匀。通过在冶炼上配备末端电磁搅拌装置 ,使钢坯的碳偏析指数小于 1.0 4。
关键词 SWRH82b盘条 拉拔 脆断 电磁搅拌 碳偏析 尖状断口 冷拔钢丝
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82B钢精炼处理后软吹时间对夹杂物行为的影响 被引量:6
20
作者 洪军 石磊 +2 位作者 朱志鹏 高岚 钱高伟 《钢铁研究》 CAS 2014年第2期53-54,62,共3页
为了满足82B钢质量要求,通过对精炼处理后软吹过程中的钢水进行取样,并对钢样中的夹杂物进行全面检验分析,研究了不同软吹时间条件下钢中夹杂物数量及尺寸的变化情况。结果表明:综合考虑夹杂物的去除效果和软吹过程的温降等因素,... 为了满足82B钢质量要求,通过对精炼处理后软吹过程中的钢水进行取样,并对钢样中的夹杂物进行全面检验分析,研究了不同软吹时间条件下钢中夹杂物数量及尺寸的变化情况。结果表明:综合考虑夹杂物的去除效果和软吹过程的温降等因素,认为软吹时间控制在25-35min较为合理。生产统计数据表明,改善软吹工艺后,钢水的洁净度有了大幅提高。 展开更多
关键词 高碳钢82b 软吹时间 夹杂物
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