期刊文献+
共找到86篇文章
< 1 2 5 >
每页显示 20 50 100
连铸坯异常偏析对60Si2MnA弹簧钢性能的影响
1
作者 高建文 李志敏 +3 位作者 肖冬 陈立 侯广浩 袁桥军 《金属制品》 2025年第3期14-18,共5页
引起弹簧钢绕簧断裂的主要因素有盘条表面缺陷和内部偏析,对60Si2MnA线材绕簧断裂试样进行分析。结果表明:引起绕簧断裂的原因是盘条横截面约1/4直径位置存在异常正偏析,正偏析处的热轧组织和热处理组织与其他区域组织存在明显的差异,... 引起弹簧钢绕簧断裂的主要因素有盘条表面缺陷和内部偏析,对60Si2MnA线材绕簧断裂试样进行分析。结果表明:引起绕簧断裂的原因是盘条横截面约1/4直径位置存在异常正偏析,正偏析处的热轧组织和热处理组织与其他区域组织存在明显的差异,这种异常正偏析来源于连铸坯的严重偏析。连铸坯的异常偏析会导致弹簧钢线材的组织异常和绕簧断裂。 展开更多
关键词 60si2mna 弹簧钢 偏析 金相组织 绕簧断裂
在线阅读 下载PDF
汽车稳定杆60Si2MnA冷成型过程中的断裂原因分析
2
作者 杨晓彩 戚翠芬 +1 位作者 赵晓萍 李双居 《山西冶金》 2025年第7期47-48,52,共3页
针对60Si2MnA在冷成型过程中出现断裂的问题,从化学成分、硬度、裂纹形貌、能谱、显微组织等方面分析了汽车稳定杆冷拔过程中开裂的原因。结果表明,脱碳和加工硬化层导致了60Si2MnA成型过程中的表面塑性不足,经过控制加热气氛可以改善... 针对60Si2MnA在冷成型过程中出现断裂的问题,从化学成分、硬度、裂纹形貌、能谱、显微组织等方面分析了汽车稳定杆冷拔过程中开裂的原因。结果表明,脱碳和加工硬化层导致了60Si2MnA成型过程中的表面塑性不足,经过控制加热气氛可以改善脱碳情况,同时在第1道冷拔工序后增加了850℃退火工序可以改善加工硬化情况,冷拔开裂问题得到有效解决。 展开更多
关键词 60si2mna 脱碳层 加工硬化 断裂
在线阅读 下载PDF
60Si2MnA钢汽车稳定杆疲劳试验断裂分析
3
作者 谭文鹏 许加陆 《冶金信息导刊》 2025年第2期26-28,5,共4页
通过宏观检验及扫描电镜分析、化学成分分析、金相分析、硬度检测等方法,对60Si2MnA钢汽车稳定杆疲劳试验断裂的产生原因进行了分析。结果表明,该稳定杆疲劳试验时出现断裂现象是由于表面存在完全脱碳层,使其表面强度大幅度降低,稳定杆... 通过宏观检验及扫描电镜分析、化学成分分析、金相分析、硬度检测等方法,对60Si2MnA钢汽车稳定杆疲劳试验断裂的产生原因进行了分析。结果表明,该稳定杆疲劳试验时出现断裂现象是由于表面存在完全脱碳层,使其表面强度大幅度降低,稳定杆在疲劳试验时受到交变应力作用下,易在此处萌生微裂纹,最终导致稳定杆早期疲劳断裂。 展开更多
关键词 60si2mna 稳定杆 疲劳断裂
在线阅读 下载PDF
控轧控冷工艺参数对60Si2MnA线材中珠光体形态的影响 被引量:18
4
作者 艾家和 赵同春 +3 位作者 高惠菊 张麦仓 董建新 谢锡善 《北京科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期503-506,共4页
研究了60Si2MnA线材控轧控冷工艺参数对所析出的珠光体的影响.结果表明:在其他工艺参数相同的情况下,珠光体平均片层间距主要取决于吐丝到集卷过程的冷却,这一过程冷速越快,珠光体平均片层间距越小;珠光体平均片层间距随着吐丝温度或终... 研究了60Si2MnA线材控轧控冷工艺参数对所析出的珠光体的影响.结果表明:在其他工艺参数相同的情况下,珠光体平均片层间距主要取决于吐丝到集卷过程的冷却,这一过程冷速越快,珠光体平均片层间距越小;珠光体平均片层间距随着吐丝温度或终轧温度的升高呈下降的趋势;终轧后快冷容易出现退化珠光体,并巨其含量随相变区冷速的加快而明显增多;较低的终轧温度使珠光体球团直径明显减小. 展开更多
关键词 控轧控冷工艺参数 珠光体片层间距 珠光体球团 60si2mna线材 铁素体 组织形态
在线阅读 下载PDF
轧制工艺参数对60Si2MnA钢静态再结晶影响的数值模拟 被引量:8
5
作者 凌刚 艾家和 +3 位作者 刘宇 赵同春 高慧菊 谢锡善 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期37-41,共5页
利用有限元软件MARC AutoForge3 1并采用二维热力耦合的刚塑性有限元法,研究了轧制工艺参数对60Si2MnA弹簧钢静态再结晶的影响。模拟时考虑了工件与轧辊之间的接触热传导、工件的辐射对流散热以及工件的变形热,并对该热力过程进行了耦... 利用有限元软件MARC AutoForge3 1并采用二维热力耦合的刚塑性有限元法,研究了轧制工艺参数对60Si2MnA弹簧钢静态再结晶的影响。模拟时考虑了工件与轧辊之间的接触热传导、工件的辐射对流散热以及工件的变形热,并对该热力过程进行了耦合计算,得到了在多种工艺条件下静态再结晶的规律以及静态再结晶量在变形截面上的分布情况。 展开更多
关键词 60si2mna 弹簧钢 刚塑性有限元法 热力耦合 工艺参数 静态再结晶
在线阅读 下载PDF
60Si2MnA钢簧片失效分析及热处理工艺 被引量:12
6
作者 刘春燕 周丹晨 +1 位作者 李昌安 李敬民 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期73-76,共4页
对60S i2MnA钢簧片分别进行普通淬火、真空淬火、薄层渗碳复合热处理试验,采用回零试验检验零件弹性合格情况,并测试了力学性能和表面残余应力。结果表明,簧片经复合热处理后合格率最高,普通淬火由于表面脱碳零件合格率最低,真空淬火因... 对60S i2MnA钢簧片分别进行普通淬火、真空淬火、薄层渗碳复合热处理试验,采用回零试验检验零件弹性合格情况,并测试了力学性能和表面残余应力。结果表明,簧片经复合热处理后合格率最高,普通淬火由于表面脱碳零件合格率最低,真空淬火因为淬火强化效果降低合格率一般。簧片失效原因在于热处理表面质量差,加载后表面产生塑性变形。薄层渗碳复合热处理工艺能改善簧片表面质量及性能,特别是提高了表面残余压应力,有效地提高了产品合格率。 展开更多
关键词 60si2mna钢簧片 薄层渗碳复合热处理 回零试验
原文传递
60Si2MnA弹簧钢的热变形行为 被引量:8
7
作者 赵同春 张麦仓 +2 位作者 董建新 艾家和 谢锡善 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期28-31,共4页
通过热模拟压缩试验 ,研究了 6 0 Si2 Mn A弹簧钢高温变形时的力学行为和动态再结晶行为。由实验数据求得了 6 0 Si2 Mn A弹簧钢的热变形激活能、峰值应力、峰值应变以及动态再结晶晶粒尺寸与 Zener- Hollomon参数之间的关系。结果表明 ... 通过热模拟压缩试验 ,研究了 6 0 Si2 Mn A弹簧钢高温变形时的力学行为和动态再结晶行为。由实验数据求得了 6 0 Si2 Mn A弹簧钢的热变形激活能、峰值应力、峰值应变以及动态再结晶晶粒尺寸与 Zener- Hollomon参数之间的关系。结果表明 ,通过动态再结晶能获得细小的晶粒。 展开更多
关键词 60si2mna 弹簧钢 热变形 动态再结晶
在线阅读 下载PDF
60Si2MnA盘簧断裂失效分析 被引量:5
8
作者 张正贵 李平 +3 位作者 李姗姗 李战库 李梦琴 张瑞峰 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2014年第12期156-158,共3页
采用化学成分分析、硬度测试以及宏观和微观断口分析等方法对60Si2MnA钢盘簧失效原因进行了分析。结果表明,失效弹簧断裂源位于弹簧内侧,断口形貌呈典型的沿晶脆性断裂;组织为回火托氏体,其硬度偏高,清洗过程中由于氢的渗入致使发生氢... 采用化学成分分析、硬度测试以及宏观和微观断口分析等方法对60Si2MnA钢盘簧失效原因进行了分析。结果表明,失效弹簧断裂源位于弹簧内侧,断口形貌呈典型的沿晶脆性断裂;组织为回火托氏体,其硬度偏高,清洗过程中由于氢的渗入致使发生氢致脆断裂。 展开更多
关键词 60si2mna弹簧钢 显微组织 断裂 失效分析
原文传递
超低氧钢20CrMOH和60Si2MnA中TiN夹杂的控制 被引量:9
9
作者 李海波 王郢 +2 位作者 王新华 王万军 张玮 《特殊钢》 北大核心 2008年第2期44-46,共3页
研究了超低氧(10×10^(-6))钢20CrMoH和60Si2MnA转炉终点[C]和LF渣(TiO_2)对转炉终点[Ti]和LF精炼过程△[Ti]的影响,以及[S]、[N]对TiN生成的影响。结果表明,试验钢TiN夹杂有两类:(1)单独TiN;(2)CaS为核心的复合TiN。20CrMoH钢中Ti... 研究了超低氧(10×10^(-6))钢20CrMoH和60Si2MnA转炉终点[C]和LF渣(TiO_2)对转炉终点[Ti]和LF精炼过程△[Ti]的影响,以及[S]、[N]对TiN生成的影响。结果表明,试验钢TiN夹杂有两类:(1)单独TiN;(2)CaS为核心的复合TiN。20CrMoH钢中TiN夹杂较少,60Si2MnA钢中TiN占夹杂总量的50%~60%。随铸坯中S含量的增加,TiN夹杂含量增加;当[Ti]为(69~80)×10^(-6),[N]、[S]分别从(60~74)×10^(-6)和(30~35)×10^(-6)降至(27~35)×10^(-6)和(14~20)×10^(-6)时,TiN个数从4.4~6.1个/cm^2降低到0.4~1.1个/cm^2;当[S]≤0.002%,钢中无CaS-TiN复合夹杂析出。 展开更多
关键词 超低氧 20CRMOH钢 60si2mna TIN 工艺控制
在线阅读 下载PDF
回火温度对60Si2MnA弹簧钢高周疲劳性能的影响 被引量:6
10
作者 许倩 惠卫军 +2 位作者 龙晋明 梁玫 陈红卫 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2012年第8期8-12,共5页
利用旋转弯曲疲劳试验方法,研究了60Si2MnA弹簧钢在400℃和440℃回火后的高周疲劳破坏行为。结果表明,回火温度主要影响60Si2MnA弹簧钢的微观组织及强度从而影响其高周疲劳性能。当回火温度较高而强度水平较低时,疲劳破坏主要起源于试... 利用旋转弯曲疲劳试验方法,研究了60Si2MnA弹簧钢在400℃和440℃回火后的高周疲劳破坏行为。结果表明,回火温度主要影响60Si2MnA弹簧钢的微观组织及强度从而影响其高周疲劳性能。当回火温度较高而强度水平较低时,疲劳破坏主要起源于试样表面,存在传统的疲劳极限;当回火温度较低而强度水平较高时,疲劳破坏主要起源于内部粗大的夹杂物,S-N曲线连续降低,传统的疲劳极限消失。尽管400℃回火试样的疲劳极限较高,但其疲劳强度比明显低于440℃回火试样。进一步细化钢中的夹杂物,则有望改善较低温度回火样的疲劳性能。 展开更多
关键词 回火温度 60si2mna弹簧钢 高周疲劳 非金属夹杂物
原文传递
高品质60Si2MnA弹簧钢的热处理工艺优化 被引量:10
11
作者 崔娟 刘雅政 黄学启 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期91-94,共4页
进行了60Si2MnA弹簧钢的奥氏体粗化温度和热处理正交试验,模拟了余热淬火工艺,并确定了最佳热处理工艺。试验结果表明,采用950℃保温20min,随后冷至880℃出炉进行油淬,在400℃回火90min,其综合力学性能最佳,Rm=1810MPa,Rp0·2=1640M... 进行了60Si2MnA弹簧钢的奥氏体粗化温度和热处理正交试验,模拟了余热淬火工艺,并确定了最佳热处理工艺。试验结果表明,采用950℃保温20min,随后冷至880℃出炉进行油淬,在400℃回火90min,其综合力学性能最佳,Rm=1810MPa,Rp0·2=1640MPa,A=6·9%,Z=29·1%,AK=19·2J,硬度54·3HRC,均显著超过高品质60Si2MnA弹簧钢的性能指标。将试验得出的余热淬火热处理优化工艺应用于铁道部I型60Si2MnA钢弹条的卷制余热淬火,其各项性能指标均能满足目前高速铁路用弹簧的技术要求。 展开更多
关键词 60si2mna弹簧钢 奥氏体粗化温度 正交试验 余热淬火工艺
在线阅读 下载PDF
工艺参数对60Si2MnA钢高速线材相变规律的影响 被引量:8
12
作者 丁华 刘雅政 张立芬 《北京科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第1期28-31,共4页
通过热模拟机Gleeble-1500对终轧温度和控制冷却过程的模拟,研究了60Si2MhA钢高速线材生产的有关工艺参数,分析了终轧温度、吐丝温度及相变区冷却速度对相变温度的影响,得出其影响规律性的结论,并测定了该钢种... 通过热模拟机Gleeble-1500对终轧温度和控制冷却过程的模拟,研究了60Si2MhA钢高速线材生产的有关工艺参数,分析了终轧温度、吐丝温度及相变区冷却速度对相变温度的影响,得出其影响规律性的结论,并测定了该钢种动态连续冷却转变(CCT)曲线. 展开更多
关键词 60si2mna 热模拟试验 工艺参数 高速线材 弹簧钢 终轧温度 冷却速度 吐丝温度 相变温度
在线阅读 下载PDF
油温对60Si2MnA钢淬火性能的影响 被引量:3
13
作者 周文凤 黄文荣 张永皞 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2015年第8期215-216,219,共3页
研究了普通淬火油油温变化对60Si2Mn A钢淬透深度、拉伸性能和变形的影响。结果表明,油温在30℃时钢的淬透深度最大,50℃时钢的抗拉强度和淬火变形达到最大值,然后随油温升高而减小。
关键词 60si2mna 油温 淬透深度 拉伸性能 变形
原文传递
60Si2MnA弹簧钢盘条脱碳层控制工艺的优化 被引量:8
14
作者 马志军 王鲁义 方元杰 《特殊钢》 北大核心 2016年第4期26-28,共3页
60Si2MnA弹簧钢φ9~φ12 mm盘条的生产流程为100 t BOF-LF-VD-150 mm×150 mm坯连铸-高速线材轧制工艺。讨论了脱碳机理和分析了脱碳的影响因素。通过适当降低二加热段温度,提高均热段温度,铸坯总加热时间由2.7 h降至1.5 h,控制加... 60Si2MnA弹簧钢φ9~φ12 mm盘条的生产流程为100 t BOF-LF-VD-150 mm×150 mm坯连铸-高速线材轧制工艺。讨论了脱碳机理和分析了脱碳的影响因素。通过适当降低二加热段温度,提高均热段温度,铸坯总加热时间由2.7 h降至1.5 h,控制加热炉内氧含量3%~5%,开轧和吐丝温度分别从(1 000±20)℃和(850±15)℃降至(950±20)℃和(820±20)℃,减少727℃以上温度的风冷时间等工艺措施,使60Si2MnA弹簧钢盘条的全脱碳层由0.072 mm降至0,总脱碳层由0.142 mm降至0.063 mm,弹簧的疲劳寿命由17.7万次提高到23.2万次。 展开更多
关键词 60si2mna弹簧钢 Φ9~Φ12 mm盘条 脱碳 工艺控制
在线阅读 下载PDF
60Si2MnA钢弹簧压力试验断裂原因分析 被引量:3
15
作者 王俊霖 韩荣东 +2 位作者 欧阳珉路 熊飞 王志奋 《理化检验(物理分册)》 CAS 2017年第10期746-749,共4页
某60Si2MnA钢弹簧在压力试验过程中发生断裂失效,采用断口宏微观分析、扫描电镜及能谱分析、金相分析等方法对其断裂原因进行了分析。结果表明:弹簧表面存在较多的酸洗腐蚀坑,在压力试验过程中成为应力集中点,于腐蚀坑底萌生微裂纹,微... 某60Si2MnA钢弹簧在压力试验过程中发生断裂失效,采用断口宏微观分析、扫描电镜及能谱分析、金相分析等方法对其断裂原因进行了分析。结果表明:弹簧表面存在较多的酸洗腐蚀坑,在压力试验过程中成为应力集中点,于腐蚀坑底萌生微裂纹,微裂纹不断扩展最终导致弹簧断裂失效。最后根据弹簧断裂原因提出了改进建议。 展开更多
关键词 60si2mna 弹簧 压力试验 断裂 酸洗 腐蚀坑
在线阅读 下载PDF
高速铁路用弹簧钢60Si2MnA洁净度分析 被引量:1
16
作者 张旭 惠卫军 +1 位作者 樊刚 刘剑辉 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2012年第11期56-59,共4页
介绍了采用转炉→LF+VD→CC生产弹簧钢60Si2MnA的冶炼工艺;通过现场取过程样,实验室分析,确定了此工艺生产的弹簧钢夹杂物水平和夹杂物转变过程,钢液中的氧化物在精炼过程中由简单类型转变为多元复合夹杂物MgO-Al2O3-CaO-SiO2,部分夹杂... 介绍了采用转炉→LF+VD→CC生产弹簧钢60Si2MnA的冶炼工艺;通过现场取过程样,实验室分析,确定了此工艺生产的弹簧钢夹杂物水平和夹杂物转变过程,钢液中的氧化物在精炼过程中由简单类型转变为多元复合夹杂物MgO-Al2O3-CaO-SiO2,部分夹杂物中含有CaS;对轧材进行夹杂物评级和低倍评级,检测轧材质量水平。通过旋转弯曲疲劳实验,分析疲劳试样断口夹杂物成分,确定引起疲劳断裂的夹杂物类型。 展开更多
关键词 60si2mna弹簧钢 冶炼工艺 非金属夹杂物 连铸坯质量
原文传递
60Si2MnA钢汽车扭杆弹簧的热处理工艺 被引量:6
17
作者 翟崇琳 苗进 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2015年第10期211-214,共4页
采用金相、硬度、保载、疲劳和扭转等试验,研究了扭杆弹簧热处理后的力学性能。结果表明,扭杆弹簧的组织硬度合格,永久变形较小,弹性性能和刚度良好,各项指标满足汽车驾驶室翻转机构扭杆弹簧的使用要求。证明了60Si2Mn A扭杆弹簧中频加... 采用金相、硬度、保载、疲劳和扭转等试验,研究了扭杆弹簧热处理后的力学性能。结果表明,扭杆弹簧的组织硬度合格,永久变形较小,弹性性能和刚度良好,各项指标满足汽车驾驶室翻转机构扭杆弹簧的使用要求。证明了60Si2Mn A扭杆弹簧中频加热、水冷淬火、中温回火是合理的热处理工艺。 展开更多
关键词 60si2mna钢扭杆弹簧 感应加热淬火 疲劳试验 扭转试验
原文传递
冷拔60Si2MnA弹簧钢制簧过程的断裂分析 被引量:2
18
作者 曹杰 丁朝晖 《特殊钢》 北大核心 2015年第3期46-48,共3页
φ11.8mm冷拔60Si2MnA弹簧钢(/%:0.58C,1.77Si,0.79Mn,0.15Cr,0.015P,0.005S)的生产流程为80 t LD-LF-VD-热轧至中12 mm盘条-冷拔工艺。对卷簧时断裂弹簧进行金相、力学、组织分析表明,热轧材表面质量和冷拔后弹簧钢的力学性能良好,钢... φ11.8mm冷拔60Si2MnA弹簧钢(/%:0.58C,1.77Si,0.79Mn,0.15Cr,0.015P,0.005S)的生产流程为80 t LD-LF-VD-热轧至中12 mm盘条-冷拔工艺。对卷簧时断裂弹簧进行金相、力学、组织分析表明,热轧材表面质量和冷拔后弹簧钢的力学性能良好,钢中存在20μm以上大颗粒非金属夹杂和冷拉过程产生的表面划痕是卷簧时弹簧断裂的诱因;控制钢中大颗粒夹杂物产生和改善冷拔润滑避免拔制过程产生深的划痕,可防止断裂发生。 展开更多
关键词 60si2mna弹簧钢 卷簧断裂 夹杂物 表面质量
在线阅读 下载PDF
相变区控制冷却速度对60Si2MnA钢线材组织的影响 被引量:1
19
作者 张立芬 刘雅政 丁华 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2002年第4期49-52,共4页
通过热模拟机 Gleeble- 15 0 0对控制冷却过程的模拟 ,研究了相变区冷速对 6 0 Si2 Mn A弹簧钢的组织结构、珠光体量、珠光体片层间距和平均晶粒尺寸的影响 ,结果表明 ,冷速 v≤ 5℃ / s时 ,组织为珠光体 +铁素体 ;v>5℃ / s时 ,有... 通过热模拟机 Gleeble- 15 0 0对控制冷却过程的模拟 ,研究了相变区冷速对 6 0 Si2 Mn A弹簧钢的组织结构、珠光体量、珠光体片层间距和平均晶粒尺寸的影响 ,结果表明 ,冷速 v≤ 5℃ / s时 ,组织为珠光体 +铁素体 ;v>5℃ / s时 ,有马氏体产生 ;v=3℃ / s时珠光体量达到 85 % ;珠光体片层间距在 v=9~ 11℃ / s时达到较小值 0 .118~ 0 .133μm;在 v=7℃ / s时 ,平均晶粒尺寸达到较小值 2 6 .1μm。综合考虑 ,终轧温度 95 0℃ ,吐丝温度在 870~ 930℃范围内 ,相转变时冷却速度控制在 5℃ / s。 展开更多
关键词 相变区 冷却速度 60si2mna 控冷速度 组织性能 盘条 弹簧钢 钢丝
在线阅读 下载PDF
60Si2MnA弹条疲劳断裂原因分析 被引量:5
20
作者 闫志波 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2010年第18期202-203,共2页
通过化学成分分析、扫描电镜检验、金相分析、硬度测定等方法,分析了造成弹条断裂的主要原因,认为断裂主要是因组织缺陷造成的。提出了获得优良性能的途径。
关键词 60si2mna 弹条 疲劳断裂
原文传递
上一页 1 2 5 下一页 到第
使用帮助 返回顶部