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沁水盆地典型中深层高阶煤层气开发关键技术
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作者 杨延辉 王玉婷 +12 位作者 张辉 刘忠 陈必武 张聪 陈彦君 陈龙伟 张永平 刘春黎 董晴 李宗源 冯小英 高仁安 孙涛 《天然气工业》 北大核心 2025年第7期108-121,共14页
高阶煤层气随埋深增加地质条件更加复杂,开发难度增大。沁水盆地南部中深层高阶煤层气高效开发技术的研究较少,在一定程度上制约了其规模化开发的进程。为此,以沁水盆地南部马必东区块中深层高阶煤层气为例,在系统分析早期开发过程中存... 高阶煤层气随埋深增加地质条件更加复杂,开发难度增大。沁水盆地南部中深层高阶煤层气高效开发技术的研究较少,在一定程度上制约了其规模化开发的进程。为此,以沁水盆地南部马必东区块中深层高阶煤层气为例,在系统分析早期开发过程中存在问题的基础上,总结了区块开发取得的主要成果和形成的关键开发技术系列,最后提出了中深层复杂地质条件下高阶煤层气开发建议。研究结果表明:①地质认识不清楚、以直/定向井为主体的开发井型不适用、常规压裂改造技术适用性差是马必东区块中深层高阶煤层气效益开发面临的主要问题;②建立了基于地震资料叠前深度偏移处理、构造导向滤波处理+高频属性辅助解释、加密地震道解释的精细地质构造解释技术,构建了地球物理融合属性预测煤体结构技术;③提出了开发主体井型由直/定向井向L型水平井转变,形成了“优质层段集中定向射孔+中大规模排量、砂量+自悬浮支撑剂+阶梯提排量”的阶梯式提排量控压压裂技术;④建议中深层复杂地质条件高阶煤层气田要围绕“精细地质构造认识、精细煤体结构预测、不断升级开发技术”3个方面持续推动效益开发。结论认为,该技术体系在马必东区块实施了L型水平井22口,平均单井日产气量达到9500 m^(3),是老井(直井/定向井)的10倍,最高单井日产气量率先突破20000 m^(3),其良好的应用效果为我国其他中深层高阶煤层气资源开发提供了示范与经验。 展开更多
关键词 沁水盆地 马必东区块 中深层高阶煤层气 开发调整 构造解释 煤体结构 L型水平井 阶梯式提排量控压压裂
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马必东区块煤层气井螺杆泵排采制约因素分析及治理措施研究
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作者 邹红刚 吴壮 +3 位作者 范红明 李俊卿 李志彬 张慧 《中国煤层气》 CAS 2024年第4期30-33,29,共5页
螺杆泵因具备排液量大、泵效高、设备占地面积小且易于装备等优点,主要在高产液量的合采井、水平井中应用,但在生产过程中随着排采程度累加后地层返液量减少,泵充盈度不够,泵效变低,造成螺杆泵运行过程中长期处于高温积碳状态发生烧泵... 螺杆泵因具备排液量大、泵效高、设备占地面积小且易于装备等优点,主要在高产液量的合采井、水平井中应用,但在生产过程中随着排采程度累加后地层返液量减少,泵充盈度不够,泵效变低,造成螺杆泵运行过程中长期处于高温积碳状态发生烧泵。文章以马必东区块煤层气采气区为研究区,通过建立螺杆泵排采水产出、过滤、返注的循环装置,结合螺杆泵排采运行阶段特点,制定合理的运行模式,避免烧泵、卡泵等故障发生,保障螺杆泵的平稳运行,提高排采时率,对提高单井产能具有一定的积极作用。 展开更多
关键词 马必东区块 螺杆泵 故障频发 注水循环 提高排采时率
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马必东区块水力喷射分段压裂工艺优化与应用 被引量:8
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作者 李宗源 倪小明 +3 位作者 石延霞 霍丽芬 李佳峰 张少勇 《煤矿安全》 CAS 北大核心 2021年第12期78-83,共6页
马必东区块埋深大、应力高、煤体结构相对复杂,前期约有35%水平井分段压裂施工中存在破裂困难、施工压力高、砂堵等问题。为此,通过对马必东区块压裂施工难点分析,有针对性地开展了水力喷射分段压裂工艺、煤层段不测井条件下差异化压裂... 马必东区块埋深大、应力高、煤体结构相对复杂,前期约有35%水平井分段压裂施工中存在破裂困难、施工压力高、砂堵等问题。为此,通过对马必东区块压裂施工难点分析,有针对性地开展了水力喷射分段压裂工艺、煤层段不测井条件下差异化压裂点优选、低伤害降阻压裂液、压裂施工参数等方面的研究。研究结果表明:优选的扩径喷枪水力喷射改造方式可以有效降低水平井施工压力,更利于有效加砂;"滑溜水+活性水"压裂液组合使用方式,可以有效降阻、降低伤害;建立的压裂点钻井参数优选标准,通过伽马、气测、导向位置等钻井指标优选合适的压裂点,利于水平井压裂造缝。现场实践表明:优选的扩径式水力喷射压裂工艺及参数对马必东区块高应力、煤体结构复杂区域针对性较强,试验井MPX-3井在流压3.18 MPa情况下日产气量达到14230 m^(3)。 展开更多
关键词 煤层气 马必东区块 水力喷射 分段改造 高应力区
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Gas content evaluation in deep coal seam with an improved method and its geological controls
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作者 Haiqi LI Shida CHEN +2 位作者 Dazhen TANG Shuling TANG Jiaosheng YANG 《Frontiers of Earth Science》 SCIE CSCD 2024年第3期623-636,共14页
An improved evaluation method for estimating gas content during the inversion process of deep-burial coal was established based on the on-site natural desorption curves.The accuracy of the US Bureau of Mines(USBM),Pol... An improved evaluation method for estimating gas content during the inversion process of deep-burial coal was established based on the on-site natural desorption curves.The accuracy of the US Bureau of Mines(USBM),Polynomial fitting,Amoco,and the improved evaluation methods in the predicting of lost gas volume in deep seams in the Mabidong Block of the Qinshui Basin were then compared.Furthermore,the calculation errors of these different methods in simulating lost gas content based on coring time were compared.A newly established nonlinear equation was developed to estimate the minimum error value,by controlling the lost time within 16 min,the related errors can be reduced.The improved evaluation was shown to accurately and rapidly predict the gas content in deep seams.The results show that the deep coal bed methane accumulation is influenced by various factors,including geological structure,hydrodynamic conditions,roof lithology,and coalification.Reverse faults and weak groundwater runoff can hinder the escape of methane,and these factors should be considered in the future exploration and development of coalbed methane. 展开更多
关键词 deep coalbed methane mabidong block lost gas geological controls
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