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免酸洗ML40Cr盘条工艺实践
1
作者 杨有成 龙跃 +1 位作者 陈开顺 袁顺金 《现代机械》 2025年第5期96-99,共4页
ML40Cr盘条在拉拔过程中机械除鳞性不佳,通过研究氧化铁皮结构及产品性能后,提高吐丝温度和加快冷却速度,增加氧化铁皮厚度与FeO占比,大幅改善了机械除鳞性,同时减小盘条通条力学性能极差,提升拉拔性能。
关键词 ml40cr 拉拔 机械除鳞 氧化铁皮
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ML40Cr合金冷镦钢线材的质量控制 被引量:1
2
作者 仇东丽 罗德信 +1 位作者 蒋跃东 帅习元 《武汉工程职业技术学院学报》 2013年第3期1-3,共3页
分析了ML40Cr合金冷镦钢线材的化学成分、非金属夹杂物、组织结构、力学性能及表面质量控制,介绍了通过生产工艺控制,得到了较理想的力学性能和金相组织。目前达到的实物质量水平,完全满足用户10.9级标准件的性能要求。
关键词 ml40cr合金冷镦钢 质量控制 实物质量
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ML40Cr合金冷镦钢线材的开发 被引量:10
3
作者 申勇 《金属制品》 2008年第4期20-21,共2页
介绍ML40Cr合金冷镦钢线材的化学成分及生产控制,通过热机轧制得到了较理想的力学性能和金相组织,其组织晶粒度达到10.5~11.0级;并对产品进行跟踪,结果用户退火时间由原来的18h缩短到16h,硬度HRB值同比其他厂家降低5-10,退火... 介绍ML40Cr合金冷镦钢线材的化学成分及生产控制,通过热机轧制得到了较理想的力学性能和金相组织,其组织晶粒度达到10.5~11.0级;并对产品进行跟踪,结果用户退火时间由原来的18h缩短到16h,硬度HRB值同比其他厂家降低5-10,退火晶粒度达到8~8.5级,达到了用户10.9级标准件的性能要求。 展开更多
关键词 ml40cr合金冷镦钢 成分 生产工艺
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ML40Cr钢动态再结晶行为的研究 被引量:1
4
作者 蒋自武 杨业 +2 位作者 徐树成 刘占英 李红斌 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2012年第3期64-65,69,共3页
使用Gleeble-1500热模拟试验机,在不同变形条件下进行单道次压缩试验,并通过计算机和绘图仪输出压缩过程的应力-应变曲线。根据该曲线分析了变形温度、变形速度和变形程度对ML40Cr钢动态再结晶行为的影响;并且根据试验得到的应力-应变... 使用Gleeble-1500热模拟试验机,在不同变形条件下进行单道次压缩试验,并通过计算机和绘图仪输出压缩过程的应力-应变曲线。根据该曲线分析了变形温度、变形速度和变形程度对ML40Cr钢动态再结晶行为的影响;并且根据试验得到的应力-应变曲线做出了再结晶图,为研究ML40Cr钢的动态再结晶提供了依据。 展开更多
关键词 ml40cr 应力-应变曲线 动态再结晶 热变形
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高线ML40Cr控冷控轧关键技术研究 被引量:1
5
作者 刘志龙 肖雪琴 +2 位作者 张旭昌 梁强 王社斌 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2014年第9期136-138,140,共4页
根据冷镦钢ML40Cr的特点,在某公司进行了加热温度、加热时间、轧制过程温度和轧件冷却速度控制等试验研究。结果表明,在加热温度1040℃±25℃、开轧温度980℃±20℃、进精轧机温度1000℃+20℃、进减定径机温度950℃±20... 根据冷镦钢ML40Cr的特点,在某公司进行了加热温度、加热时间、轧制过程温度和轧件冷却速度控制等试验研究。结果表明,在加热温度1040℃±25℃、开轧温度980℃±20℃、进精轧机温度1000℃+20℃、进减定径机温度950℃±20℃、吐丝温度850℃±20℃、斯太尔摩线辊道速度0.25m/s和风机全关,罩子3~15关,其余全开的生产条件下,φ14mmML40Cr盘条的金相组织为铁素体和珠光体,铁素体比例为33%,抗拉强度、伸长率和面缩率分别为740MPa、21%和51%。 展开更多
关键词 ml40cr 高线 控冷控轧 金相组织
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30t转炉-小方坯连铸生产ML40Cr冷镦钢盘条的实践 被引量:1
6
作者 胡道峰 陈敏 《材料与冶金学报》 CAS 2011年第3期164-167,共4页
阐述了ML40Cr冷镦钢生产情况,对采用氧气顶吹转炉→LF钢包精炼炉→小方坯连铸→高速线材轧制生产的冷镦钢盘条进行了综合检验分析.结果表明,生产的10 mm盘条金相组织为铁素体+珠光体,晶粒度9~10级;钢中A、B、D类非金属夹杂物的级别分别... 阐述了ML40Cr冷镦钢生产情况,对采用氧气顶吹转炉→LF钢包精炼炉→小方坯连铸→高速线材轧制生产的冷镦钢盘条进行了综合检验分析.结果表明,生产的10 mm盘条金相组织为铁素体+珠光体,晶粒度9~10级;钢中A、B、D类非金属夹杂物的级别分别为0.5级、1.0~1.5级和1.5~2.0级,单位面积内当量直径5μm的夹杂物个数为20~22个/mm2,夹杂物平均直径为3.656~3.891μm,夹杂物含量相对较少,夹杂物尺寸相对比较细小;轧材的综合力学性能良好,同时具有良好的塑性变形能力,可以满足标准件生产要求. 展开更多
关键词 ml40cr 冷镦 盘条 轧制
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ML40Cr合金冷镦钢盘条工艺控制与质量分析 被引量:6
7
作者 翟林甫 曹树卫 +1 位作者 张全刚 孙汝林 《金属制品》 2011年第4期66-69,共4页
ML40Cr热轧盘条在用户使用过程中存在表面硬度高,模具损耗严重,冷镦开裂等问题。ML40Cr热轧盘条工艺控制:LF精炼时间高于40min,白渣保持时间不低于15min;连铸过程中,过热度控制在30℃以下,拉速稳定在2.4—2.5m/min;轧制及冷... ML40Cr热轧盘条在用户使用过程中存在表面硬度高,模具损耗严重,冷镦开裂等问题。ML40Cr热轧盘条工艺控制:LF精炼时间高于40min,白渣保持时间不低于15min;连铸过程中,过热度控制在30℃以下,拉速稳定在2.4—2.5m/min;轧制及冷却过程中,加热温度990—1030℃,开轧温度950—980℃,减定径温度860—880℃,吐丝温度820~860℃,辊道速度8~14m/min。分析ML40Cr合金冷镦钢盘条化学成分、非金属夹杂物、表面质量、组织结构和力学性能,严格控制夹杂物的形态、大小,避免表面结疤和线形缺陷的产生,保证金相组织为F+P,无异常组织存在。 展开更多
关键词 MIAOCr 冷镦钢 非金属夹杂 10.9级标准件 偏析
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合金冷镦钢ML40Cr脱碳层影响因素分析及优化 被引量:2
8
作者 赵满堂 《工业加热》 CAS 2023年第7期31-33,40,共4页
某公司采用120t BOF→LF→RH→180×180连铸→线材轧制工艺,ML40Cr冷镦钢盘条成功研发,并批量生产。下游冷镦紧固件类的客户在加工过程通常采用攻丝、调质等工序,材料表面脱碳将引起螺牙强度不足、冷镦开裂等缺陷,直接导致螺栓产品... 某公司采用120t BOF→LF→RH→180×180连铸→线材轧制工艺,ML40Cr冷镦钢盘条成功研发,并批量生产。下游冷镦紧固件类的客户在加工过程通常采用攻丝、调质等工序,材料表面脱碳将引起螺牙强度不足、冷镦开裂等缺陷,直接导致螺栓产品在后续使用过程存在“脱扣”的风险,造成产品不合格。高端客户对材料脱碳层要求比较高,单边脱碳层深度要求控制在盘条直径的1.0%以下,因此优化脱碳层深度对于提升公司ML40Cr产品档次,进入高端紧固件客户具有十分重要的意义。结合生产实际,对轧制过程中影响ML40Cr盘条脱碳层深度的原因进行分析与工艺优化。 展开更多
关键词 ml40cr 脱碳层 工艺优化
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免退火ML40Cr盘条的开发 被引量:3
9
作者 罗卫国 黄振华 +1 位作者 陈立 杨瑞文 《金属材料与冶金工程》 CAS 2022年第3期27-31,共5页
ML40Cr广泛用于制造10.9级高强度紧固件,但需进行球化退火。为减轻环保压力,降低生产成本,紧固件用户希望省略ML40Cr的中间退火环节来生产小变形量的10.9级外六角螺栓。根据用户需求,我厂对ML40Cr钢种采用窄成分控制,利用JMatPro材料属... ML40Cr广泛用于制造10.9级高强度紧固件,但需进行球化退火。为减轻环保压力,降低生产成本,紧固件用户希望省略ML40Cr的中间退火环节来生产小变形量的10.9级外六角螺栓。根据用户需求,我厂对ML40Cr钢种采用窄成分控制,利用JMatPro材料属性模拟软件对ML40Cr的CCT曲线进行模拟计算,并采用低温轧制技术、控制冷却技术成功开发了免退火ML40Cr盘条,盘条具有良好的金相组织,较低的抗拉强度、硬度;通过与普通ML40Cr的对比实验,我厂生产的免退火ML40Cr盘条完全满足用户免退火生产10.9级外六角螺栓的要求。 展开更多
关键词 免退火ml40cr 窄成分控制控 冷螺栓
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湘钢ML40Cr钢线材表面混晶原因分析及控制 被引量:2
10
作者 徐晓文 刘亮 《山东冶金》 CAS 2019年第6期24-25,共2页
湘钢生产的ML40CrQ-1成品盘条奥氏体晶粒度难以满足客户需求,通过对成品盘条进行奥氏体晶粒度检测,确认ML40Cr成品盘条近表面部分区域存在混晶现象,混晶现象是由于钢中AlN分布不均匀造成。将钢中Al含量适当调低,控制初轧的终轧温度,提... 湘钢生产的ML40CrQ-1成品盘条奥氏体晶粒度难以满足客户需求,通过对成品盘条进行奥氏体晶粒度检测,确认ML40Cr成品盘条近表面部分区域存在混晶现象,混晶现象是由于钢中AlN分布不均匀造成。将钢中Al含量适当调低,控制初轧的终轧温度,提高钢轧加热温度和吐丝温度,有利于后期AlN均匀析出,减轻混晶现象。 展开更多
关键词 ml40cr 混晶现象 奥氏体晶粒 AlN分布 温度
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ML40Cr冷镦螺栓法兰外圈表面开裂原因分析 被引量:1
11
作者 王小忠 朱文凯 +1 位作者 安鹏达 王涛 《四川冶金》 CAS 2022年第2期44-47,共4页
ML40Cr钢Φ10mm盘条生产10.9级螺栓,经冷镦六角螺栓的法兰外圈表面出现大量密集性、斜向、“X”字型交叉裂纹现象。经对开裂螺栓解剖分析,主要与盘条退火拉拔后表层存在片状珠光体组织有关,该类组织因塑性较低、冷变形能力差等因素,在... ML40Cr钢Φ10mm盘条生产10.9级螺栓,经冷镦六角螺栓的法兰外圈表面出现大量密集性、斜向、“X”字型交叉裂纹现象。经对开裂螺栓解剖分析,主要与盘条退火拉拔后表层存在片状珠光体组织有关,该类组织因塑性较低、冷变形能力差等因素,在冷镦六角螺栓时,其法兰面因变形量较大容易出现开裂现象,而拉拔材表层片状珠光体与原始盘条经球化退火加热时温度过快、过高产生的冲温现象有关。 展开更多
关键词 ml40cr 螺栓 片状珠光体 球化退火
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ML40Cr钢六角法兰面螺栓断裂原因分析 被引量:4
12
作者 梁成成 周梦麒 王斌 《金属加工(热加工)》 2021年第10期87-91,共5页
某汽车控制臂装配时,ML40Cr钢六角法兰面螺栓发生断裂。基于理化检验的方法,从螺栓断口宏观形貌和微观形态、断裂源区元素能谱、螺栓化学成分、力学性能、金相组织、摩擦系数及涂层厚度等方面进行了失效分析,确定了螺栓的失效形式。借... 某汽车控制臂装配时,ML40Cr钢六角法兰面螺栓发生断裂。基于理化检验的方法,从螺栓断口宏观形貌和微观形态、断裂源区元素能谱、螺栓化学成分、力学性能、金相组织、摩擦系数及涂层厚度等方面进行了失效分析,确定了螺栓的失效形式。借助鱼骨刺图法排查和现场拧紧试验验证,最终确定了螺栓失效的原因。结果表明:该螺栓失效形式为拉伸-扭转应力过大引起的过载断裂。旋合螺纹表面接触了凡士林油膏,导致螺栓摩擦系数大幅降低,正常装配扭矩下引起预紧轴向应力增大,最终造成螺栓韧性过载断裂。通过去除凡士林油膏,保证摩擦系数等措施,解决了螺栓断裂的问题。 展开更多
关键词 ml40cr钢螺栓 失效分析 应力 过载断裂 摩擦系数
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转炉冶炼高强度冷镦钢ML40Cr生产实践 被引量:1
13
作者 刘营 杨建勇 +2 位作者 康爱元 温日春 翁跃钧 《山东冶金》 CAS 2018年第2期62-63,共2页
承钢线材事业部120 t炼钢系统采用BOF—LF—CC工艺流程,成功冶炼高强度冷镦钢ML40Cr钢。在实际冶炼控制过程中,适当降低钢中碳含量,同时减少钢中P、S含量,提高钢水纯净度,成分稳定控制以及氮含量得到有效控制,铸坯表面、内部均满足了轧... 承钢线材事业部120 t炼钢系统采用BOF—LF—CC工艺流程,成功冶炼高强度冷镦钢ML40Cr钢。在实际冶炼控制过程中,适当降低钢中碳含量,同时减少钢中P、S含量,提高钢水纯净度,成分稳定控制以及氮含量得到有效控制,铸坯表面、内部均满足了轧制要求。 展开更多
关键词 冷镦钢ml40cr 成分控制 氮含量 生产实践
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ML40Cr冷镦钢热轧盘条顶锻开裂原因分析及改进措施 被引量:3
14
作者 汤德华 《江西冶金》 2021年第3期51-55,共5页
针对某厂近期生产的ML40Cr冷镦钢热轧盘条1/3冷顶锻批量开裂不合格的情况,文中采用宏观与微观等分析方法,对其原因进行了深入分析,并提出了相应的解决措施。结果表明:顶锻开裂形貌可归纳为斜向裂纹、纵向裂纹两种,纵向裂纹对使用方影响... 针对某厂近期生产的ML40Cr冷镦钢热轧盘条1/3冷顶锻批量开裂不合格的情况,文中采用宏观与微观等分析方法,对其原因进行了深入分析,并提出了相应的解决措施。结果表明:顶锻开裂形貌可归纳为斜向裂纹、纵向裂纹两种,纵向裂纹对使用方影响较大;通过检测分析,发现主要原因是母材中存在大型夹渣。为此,通过采取挡渣出钢、适当提高精炼时间等措施,冷顶锻开裂现象得到显著改善,满足了用户需求。 展开更多
关键词 ml40cr冷镦钢热轧盘条 1/3冷顶锻 开裂 原因分析 改进措施
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ML40Cr内六角螺栓开裂原因分析 被引量:3
15
作者 仇东丽 鲁修宇 +2 位作者 任安超 帅习元 张萍 《热处理技术与装备》 2017年第5期48-51,共4页
采用ML40Cr钢试制10.9级螺栓的过程中发生了淬火开裂现象,本文通过宏观观察、金相检测对开裂螺栓及改制盘条试样进行了分析。结果表明:螺栓的开裂与盘条酸洗黑线没有直接对应关系,导致螺栓开裂与盘条表面折叠缺陷密切相关。
关键词 内六角螺栓 ml40cr 裂纹
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宣钢ML40Cr热轧盘条的研发与运用
16
作者 张玉海 《山东工业技术》 2017年第7期211-211,共1页
介绍宣钢采用"顶底复吹转炉→LF炉精炼→小方坯连铸→高线轧制"工艺路线,严格控制炼钢、精炼、连铸、轧钢等生产环节,研发出ML40Cr热轧盘条。检验结果证明,ML40Cr热轧盘条的化学成分、金相组织、力学性能等各项指标均可满足GB... 介绍宣钢采用"顶底复吹转炉→LF炉精炼→小方坯连铸→高线轧制"工艺路线,严格控制炼钢、精炼、连铸、轧钢等生产环节,研发出ML40Cr热轧盘条。检验结果证明,ML40Cr热轧盘条的化学成分、金相组织、力学性能等各项指标均可满足GB/T6478-2001的标准要求。 展开更多
关键词 ml40cr 热轧盘条 工艺控制
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ML40Cr冷镦电钻用钢盘条产品开发
17
作者 黄小山 闫博 +4 位作者 张春斌 邱冬 吕继平 马晓旭 周启航 《四川冶金》 CAS 2023年第6期52-56,共5页
根据用户对ML40Cr冷镦电钻用钢盘条的要求,进行了成分、工艺设计,试验了两种工艺,通过对两种工艺生产的盘条进行各项性能对比,结果表明:吐丝温度840~860℃,散冷辊道速度0.2℃/s,风机和保温罩全关时生产的盘条综合性能更优。盘条抗拉强度... 根据用户对ML40Cr冷镦电钻用钢盘条的要求,进行了成分、工艺设计,试验了两种工艺,通过对两种工艺生产的盘条进行各项性能对比,结果表明:吐丝温度840~860℃,散冷辊道速度0.2℃/s,风机和保温罩全关时生产的盘条综合性能更优。盘条抗拉强度800 MPa左右,断面收缩率大于66%,1/3冷顶锻后表面没有裂纹,铁素体和渗碳体组织趋于球粒状,硬度和脱碳层等各项指标都符合用户要求,为用户节约了能耗,降低了生产成本,缩短了交货周期,提高了生产效率,同时更减轻了环保压力。 展开更多
关键词 ml40cr 冷镦 冷成型 开发
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ML40Cr热轧材球化退火工艺实践
18
作者 王刘涛 王强 +1 位作者 吴胜付 李磊 《安徽冶金科技职业学院学报》 2019年第3期23-24,共2页
埃斯科特钢公司二分厂主要生产汽车用紧固件冷镦钢丝,在生产过程中大规格的ML40Cr热轧材球化退火效果不理想,球化等级3级,不能满足国标要求,通过优化工艺,两次升温球化,球化等级达到4级,满足国标要求。
关键词 ml40cr 球化退火 碳化物 力学性能
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ML40Cr表面微裂纹控制 被引量:2
19
作者 马桂华 《连铸》 2014年第1期41-44,共4页
针对三钢炼钢厂在开发ML40Cr过程中,铸坯表面存在大量微裂纹,造成轧制成品冷墩开裂,结合产生微裂纹的发生机制和影响微裂纹的因素,对产生微裂纹的实际情况进行汇总,研究与分析了产生微裂纹的主要原因,并提出了预防措施。现场应用后,使... 针对三钢炼钢厂在开发ML40Cr过程中,铸坯表面存在大量微裂纹,造成轧制成品冷墩开裂,结合产生微裂纹的发生机制和影响微裂纹的因素,对产生微裂纹的实际情况进行汇总,研究与分析了产生微裂纹的主要原因,并提出了预防措施。现场应用后,使得铸坯表面的微裂纹得到有效控制,从而提高了连铸坯的质量。 展开更多
关键词 ml40cr 铸坯表面质量 微裂纹 保护渣 结晶器
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基于强冷策略的连铸小方坯二冷纵-横均匀冷却研究 被引量:3
20
作者 刘少伟 韩延申 +1 位作者 文艳梅 刘青 《铸造技术》 北大核心 2017年第11期2693-2697,共5页
以国内某钢厂ML40Cr钢连铸小方坯为研究对象,考虑凝固过程中结晶器气隙的形成,建立了连铸小方坯二维凝固传热模型。在避开钢的第三脆性温度区(674~814℃)与二冷强冷的前提下,将二冷比水量由0.89 L/kg增加到1.29 L/kg,二冷区2段铸坯表面... 以国内某钢厂ML40Cr钢连铸小方坯为研究对象,考虑凝固过程中结晶器气隙的形成,建立了连铸小方坯二维凝固传热模型。在避开钢的第三脆性温度区(674~814℃)与二冷强冷的前提下,将二冷比水量由0.89 L/kg增加到1.29 L/kg,二冷区2段铸坯表面喷淋水覆盖率调整为90%。结果表明,配水优化后,矫直点处连铸坯角部温度为802℃,处于钢的脆性温度区,最大回温速率较大,为122℃/m;调整喷淋水覆盖率后,矫直点处连铸坯角部温度为821℃,避开了钢的脆性温度区,最大回温速率为80℃/m,且角部温度升高了136℃,改善了角部过冷问题,较好地实现了连铸坯纵-横均匀冷却。 展开更多
关键词 ml40cr 二冷强冷 喷淋水覆盖率 纵-横均匀冷却
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