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轧后控制冷却对非调质钢F45MnVS组织和性能的影响 被引量:3
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作者 梁佰战 赵刚 +1 位作者 徐浩 赵岳 《矿冶工程》 CAS 北大核心 2023年第3期176-179,共4页
对非调质钢F45MnVS进行轧后控制冷却试验,对比了轧后未冷却与控制冷却的钢材热轧态力学性能、脱碳层和显微组织。结果表明,轧后控制冷却对钢材下屈服强度、延伸率、断面收缩率和常温冲击功均有明显改善作用;钢材表面脱碳层在轧后控制冷... 对非调质钢F45MnVS进行轧后控制冷却试验,对比了轧后未冷却与控制冷却的钢材热轧态力学性能、脱碳层和显微组织。结果表明,轧后控制冷却对钢材下屈服强度、延伸率、断面收缩率和常温冲击功均有明显改善作用;钢材表面脱碳层在轧后控制冷却条件下可以得到有效控制,甚至脱碳层“消失”;在钢材轧后表面温度冷却至650℃时,表层区域出现少量粒状贝氏体,而在钢材轧后表面温度冷却至460℃时,表层区域出现大量粒状贝氏体。轧后控制冷却使钢材表层区域和1/2半径附近的铁素体和珠光体组织被细化,铁素体网状比例降低,长条铁素体转变为块状铁素体;因钢材尺寸较大,心部区域显微组织差异性较小。 展开更多
关键词 控制冷却 热轧 非调质钢 f45mnvs 显微组织 力学性能
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F45MnVS钢热变形本构方程 被引量:7
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作者 康荻娜 庞玉华 +3 位作者 罗远 孙琦 林鹏程 刘东 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2020年第9期104-110,共7页
为了建立可以满足计算精度的F45MnVS钢高温塑性变形本构关系模型,利用Gleeble-3500试验机完成了热模拟等温压缩试验,获得了变形温度为800~1000℃、应变速率为0.01~10s^-1、变形量为0~70%时的金属流变行为。结果表明,应力随应变的变化具... 为了建立可以满足计算精度的F45MnVS钢高温塑性变形本构关系模型,利用Gleeble-3500试验机完成了热模拟等温压缩试验,获得了变形温度为800~1000℃、应变速率为0.01~10s^-1、变形量为0~70%时的金属流变行为。结果表明,应力随应变的变化具有明显动态再结晶特征,应力随变形温度的降低、应变速率的增加而增大;基于对Arrhenius方程和Zener-Hollomon参数的解析,获得了热变形激活能Q,建立了峰值应力本构模型;基于应力-位错关系和动态再结晶动力学,建立了加工硬化-动态回复和动态再结晶两个阶段的机理型本构模型,用于描述不同变形温度和应变速率时应力与应变之间的关系;采用所建模型完成了不同变形条件的应力应变预测,与试验结果的对比分析表明,相关系数为0.997,吻合度高。 展开更多
关键词 f45mnvs 本构方程 热变形激活能 动态回复 动态再结晶
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三维剧烈塑性法轧制F45MnVS超细晶钢棒及细化机理 被引量:1
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作者 牛犇 庞玉华 +3 位作者 孙琦 赵嘉豪 刘东 张喆 《锻压技术》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期149-157,共9页
以F45MnVS钢棒为研究对象,利用自主研发的3D-SPD轧机,经直径压缩率为44%的1道次轧制成形后风冷,制备了直径为Φ25 mm的超细晶棒材;借助显微检测探究了变形后组织和晶粒的演变规律及细化机制。结果表明:变形后棒料中的铁素体含量增加,其... 以F45MnVS钢棒为研究对象,利用自主研发的3D-SPD轧机,经直径压缩率为44%的1道次轧制成形后风冷,制备了直径为Φ25 mm的超细晶棒材;借助显微检测探究了变形后组织和晶粒的演变规律及细化机制。结果表明:变形后棒料中的铁素体含量增加,其中边部的铁素体增量最多,增加了26.1%;组织和晶粒均得到了细化,平均晶粒尺寸细化至2.8μm,珠光体片层间距细化至0.21μm,且晶粒无明显取向性;变形后,屈服强度、抗拉强度和冲击功分别提升了17.2%、10.5%和48.3%,伸长率降低了3.1%。铁素体含量的增加与大变形下应变诱导奥氏体向铁素体转变有关;组织和晶粒细化的主要原因为大应变导致的动态回复、动态再结晶和应变诱导铁素体转变;晶粒的弱取向性主要是该变形的扭转力更大和变形区较长所致;材料强度的提升得益于组织和晶粒细化,而韧性的提升还与相变诱导铁素体含量的增加有关。 展开更多
关键词 f45mnvs 轧制 晶粒细化 动态回复 动态再结晶 位错塞积
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F45MnVS非调质钢中硫化锰夹杂物特性控制的研究 被引量:6
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作者 白瑞娟 刘成松 +2 位作者 谭雷红 张华 倪红卫 《特殊钢》 2022年第5期7-13,共7页
分析了改进前120 t LD-LF-RH-240 mm×240 mm CC工艺生产F45MnVS非调质钢中硫化物夹杂形貌、尺寸、数量密度等特性。通过采取以下改进措施:(1)转炉出钢过程脱氧铝锭加入用环绕钢液冲击区域分时段、分批次方式;(2)使用不含有MnS夹杂... 分析了改进前120 t LD-LF-RH-240 mm×240 mm CC工艺生产F45MnVS非调质钢中硫化物夹杂形貌、尺寸、数量密度等特性。通过采取以下改进措施:(1)转炉出钢过程脱氧铝锭加入用环绕钢液冲击区域分时段、分批次方式;(2)使用不含有MnS夹杂物的低碳低硫锰铁等合金辅料;(3)LF精炼过程S线喂入分批次加入等。试验结果表明:改进工艺后,LF、RH、中间包、铸坯以及轧材所有钢中硫化物夹杂的尺寸均有所降低,铸坯边缘、铸坯1/4处以及铸坯中心的大尺寸(>5μm)夹杂物数量密度分别由改进前的35、83、51个/mm^(2)下降至改进后的24、57、39个/mm^(2),降幅分别达到31.43%、31.33%、23.53%。改进后轧材中细系和粗系夹杂物评级均有所改善,夹杂物长宽比为0~3的比例由改进前的63.07%增加至改进后71.23%。 展开更多
关键词 非调质钢f45mnvs MnS夹杂 工艺改进 洁净度
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非调质钢F45MnVS热顶锻裂纹分析和改进工艺措施 被引量:2
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作者 李泰 《特殊钢》 北大核心 2015年第5期24-26,共3页
非调质钢F45MnVS的生产流程为50tUHPEAF—LF—VD-260mm×300mm,180mm×220mm坯连铸-φ20~φ160mm材轧制。根据显微组织分析,热顶锻裂纹由块状和片状MnS和附着的Al2O3MnO-FeO复合氧化物引起,通过控制钢中A10.010%~0.030... 非调质钢F45MnVS的生产流程为50tUHPEAF—LF—VD-260mm×300mm,180mm×220mm坯连铸-φ20~φ160mm材轧制。根据显微组织分析,热顶锻裂纹由块状和片状MnS和附着的Al2O3MnO-FeO复合氧化物引起,通过控制钢中A10.010%~0.030%,电弧炉终点[c]/〉0.20%,终点[P]≤0.025%,[Mn]/[S]〉20,LF精炼渣碱度≥3.0,VD后软吹氩时间≥12min,保证钢中硫分布均匀;中间包钢水过热度20~30℃,控制连铸拉速防止MnS偏析;控制终轧温度850~1000℃,轧后冷速2—4℃/s等工艺措施,使钢中夹杂物主要为长条状MnS,热顶锻试验无裂纹和其他缺陷,全部合格。 展开更多
关键词 非调质钢f45mnvs 热顶锻 裂纹 工艺改进
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非调质钢F45MnVS钢水流动性研究 被引量:3
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作者 贺云鸿 《山西冶金》 CAS 2017年第3期7-9,共3页
非调质钢F45MnVS钢水中S含量较高,钢水流动性较差,在连铸生产过程中易发生水口结瘤,甚至堵塞水口,中断生产。通过对堵塞水口的夹杂物进行分析,主要为CaS和Al_2O_3。针对夹杂物的种类,通过对在冶炼过程中钙线加入量和加入时机的研究,调... 非调质钢F45MnVS钢水中S含量较高,钢水流动性较差,在连铸生产过程中易发生水口结瘤,甚至堵塞水口,中断生产。通过对堵塞水口的夹杂物进行分析,主要为CaS和Al_2O_3。针对夹杂物的种类,通过对在冶炼过程中钙线加入量和加入时机的研究,调整中包温度和连铸拉速,使钢水流动性明显提升,使连续生产炉数稳定到8炉。 展开更多
关键词 f45mnvs 流动性 钙处理 拉速过热度
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提高F45MnVS非调质钢力学性能检验合格率
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作者 李玉华 王宗斌 王允 《莱钢科技》 2021年第4期16-19,共4页
通过采取降C提Si提Mn优化钢的化学成分、添加一定量的V细化晶粒、控轧控冷工艺以及轧后正火处理等措施,可以明显提高F45MnVS非调质钢棒材的冲击功数值。
关键词 非调质钢 f45mnvs 冲击功
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F45MnVS钢连铸浸入式水口堵塞原因分析及控制 被引量:1
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作者 杨凯 燕志伟 《济源职业技术学院学报》 2023年第1期56-60,共5页
对F45MnVS钢连铸过程所用结晶器浸入式水口堵塞问题进行了研究,采用X射线荧光光谱仪对夹杂物的成分进行了分析,通过稳定转炉的终点控制,强化LF炉的精炼效果,采用合理的钙处理技术并执行保护浇铸,结果表明控制措施得当,堵塞现象明显减少... 对F45MnVS钢连铸过程所用结晶器浸入式水口堵塞问题进行了研究,采用X射线荧光光谱仪对夹杂物的成分进行了分析,通过稳定转炉的终点控制,强化LF炉的精炼效果,采用合理的钙处理技术并执行保护浇铸,结果表明控制措施得当,堵塞现象明显减少,连铸机浇铸炉次稳定在6炉。 展开更多
关键词 f45mnvs 钙处理 流动性 水口堵塞
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F45MnVS非调质钢晶粒长大行为研究
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作者 闫新青 李俊儒 +2 位作者 张鹏飞 刘宗强 李龙 《青岛大学学报(工程技术版)》 CAS 2023年第2期105-110,共6页
为提高F45MnVS非调质钢的强韧性,本文以青岛特钢轧制生产的F45MnVS非调质钢棒材为实验材料,对F45MnVS非调质钢的奥氏体晶粒长大规律进行研究。通过热处理实验和显微组织观察,分析了加热温度和保温时间对F45MnVS非调质钢奥氏体晶粒尺寸... 为提高F45MnVS非调质钢的强韧性,本文以青岛特钢轧制生产的F45MnVS非调质钢棒材为实验材料,对F45MnVS非调质钢的奥氏体晶粒长大规律进行研究。通过热处理实验和显微组织观察,分析了加热温度和保温时间对F45MnVS非调质钢奥氏体晶粒尺寸变化的影响。同时,采用Arrhenius模型,建立实验钢晶粒长大模型。研究结果表明,随着加热温度的升高与保温时间的增加,实验钢晶粒尺寸随之增大。当温度在950~1200℃范围时,随着温度的升高,F45MnVS非调质钢奥氏体平均晶粒尺寸逐渐增大,由25.4μm增大至47.47μm,且增大速率比较稳定,当温度加热至1250℃时,F45MnVS非调质钢奥氏体晶粒显著粗化,平均晶粒尺寸达到了57.8μm;随着保温时间的增加,晶粒长大速率逐渐降低,且随着加热温度的升高,晶粒长大指数明显增大。通过拟合建立的实验钢奥氏体晶粒长大数学模型,获得实验钢平均晶粒长大指数n=0.04183,激活能Q=38004.13 J/moL,获得实验钢晶粒长大模型计算值与实验值平均相对误差为2.64%,验证了该数学模型具有较高的精度。该研究对材料显微组织和工艺参数的制定具有一定的指导价值。 展开更多
关键词 f45mnvs 非调质钢 晶粒长大 数学模型
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EAF+LF+VD+CC流程非调制钢F45MnVS的生产实践
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作者 郭志元 李金浩 闻小德 《工程技术研究》 2018年第1期117-118,共2页
介绍了莱钢采用电炉流程生产的非调制钢F45MnVS,通过合理、可行的生产工艺及控制要点,使钢中成分合理、氧含量低、机械性能优良、非金属夹杂少、晶粒细小,满足用户使用技术要求。
关键词 电炉流程 f45mnvs 非调质钢 力学性能
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降低非调质钢F45MnVS硫化物夹杂物控制技术 被引量:1
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作者 韩常海 《冶金管理》 2019年第11期44-45,共2页
在非调质钢中加入硫元素用于改善钢材切削性能,但硫与锰结合形成MnS夹杂对钢材的性能有显著的影响,本文研究了非调质钢F45MnVS硫化物形态、形成机理及杂物控制技术。结果表明:通过对高过剩[Al]低[O]工艺的研究,采取强脱氧、Ca处理、合... 在非调质钢中加入硫元素用于改善钢材切削性能,但硫与锰结合形成MnS夹杂对钢材的性能有显著的影响,本文研究了非调质钢F45MnVS硫化物形态、形成机理及杂物控制技术。结果表明:通过对高过剩[Al]低[O]工艺的研究,采取强脱氧、Ca处理、合理冷却工艺及加热制度等生产工艺技术,降低F45MnVS钢硫化物夹杂级别,A类夹杂物级别控制在2.5级以内,为生产高品质钢提供技术支撑。 展开更多
关键词 非调质钢 f45mnvs 硫化物 及杂物 生产技术
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热轧工艺参数对非调质钢F45MnV力学性能的影响 被引量:2
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作者 张英建 惠卫军 董瀚 《特殊钢》 北大核心 2007年第6期27-29,共3页
用热模拟实验机Gleeble-1500模拟了F45MnV钢(%:0.44C、1.18Mn、0.10V)热轧过程中的加热、轧制及冷却参数。通过实验发现,加热温度由950℃增至1100℃,钢中奥氏体平均晶粒尺寸由25.7μm增加至84.3μm;加热温度为1000~1050℃时,奥氏体晶... 用热模拟实验机Gleeble-1500模拟了F45MnV钢(%:0.44C、1.18Mn、0.10V)热轧过程中的加热、轧制及冷却参数。通过实验发现,加热温度由950℃增至1100℃,钢中奥氏体平均晶粒尺寸由25.7μm增加至84.3μm;加热温度为1000~1050℃时,奥氏体晶粒尺寸为64.0~62.8μm,在该温度范围内轧制,有利于钢的质量控制和保证性能的稳定;随冷速由0.25℃/s增加至2℃/s,变形量70% 900℃,终轧的F45MnV钢的抗拉强度由815 MPa迅速提高至960MPa。 展开更多
关键词 非调质钢F45MnV 热工艺参数 热模拟
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精梳机锡林轴变形问题的解决
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作者 胡立英 成庆红 《纺织器材》 2014年第5期27-28,共2页
为了解决制造精梳机55钢锡林轴进行调质处理后变形大、校直难的问题,分析了55钢与F45MnVS钢的化学成份、机械性能及金相组织,试验证明采用非调质钢F45MnVS钢制造的锡林轴精度高、变形小,达到了设计要求,且利于降低能耗,满足精梳机锡林... 为了解决制造精梳机55钢锡林轴进行调质处理后变形大、校直难的问题,分析了55钢与F45MnVS钢的化学成份、机械性能及金相组织,试验证明采用非调质钢F45MnVS钢制造的锡林轴精度高、变形小,达到了设计要求,且利于降低能耗,满足精梳机锡林高钳次运转需求。 展开更多
关键词 精梳机锡林轴 55钢 校直 变形 调质 f45mnvs 淬火 机械性能 生产效率
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