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颗粒氧化物在RH深脱碳工艺中的应用实践
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作者 唐爱华 张才贵 《炼钢》 北大核心 2026年第1期22-27,共6页
在RH脱碳过程中,随着钢中碳和氧含量的持续降低,脱碳反应变得越来越困难。因此,提高RH脱碳后期的脱碳速率对于提升RH生产效率具有重要意义。在梅钢RH脱碳后期进行了添加颗粒氧化物的试验,分析了颗粒氧化物的作用及对RH脱碳效果的影响,... 在RH脱碳过程中,随着钢中碳和氧含量的持续降低,脱碳反应变得越来越困难。因此,提高RH脱碳后期的脱碳速率对于提升RH生产效率具有重要意义。在梅钢RH脱碳后期进行了添加颗粒氧化物的试验,分析了颗粒氧化物的作用及对RH脱碳效果的影响,主要得出以下结论:加入颗粒氧化物有助于降低RH终点碳含量,没有添加颗粒氧化物的炉次,脱碳终点的平均碳质量分数是0.0013%,而添加了颗粒氧化物的炉次,脱碳终点的平均碳质量分数降低到0.0010%。在RH脱碳13 min至18 min阶段,添加颗粒氧化物炉次的脱碳速率显著提高,脱碳速率常数从未添加颗粒氧化物炉次的0.0696 min^(-1)提高到0.1000 min^(-1)。在RH深脱碳处理后期,向钢液中加入由FeO、MnO粉和石灰石粉组成的物料,增加了碳氧反应界面积,提高了脱碳碳氧速率,降低了终点碳含量。 展开更多
关键词 RH 脱碳 颗粒氧化物 脱碳速率
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基于GA-BP模型的RH精炼炉蒸汽消耗量预测研究
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作者 胡雨生 陈光 +4 位作者 赵博识 包向军 杨筱静 包训晨 张璐 《冶金能源》 北大核心 2026年第1期56-61,共6页
精准预测RH炉蒸汽消耗量是炼钢蒸汽系统优化调控和余热蒸汽的合理利用的重要支撑。由于钢水成分和精炼时长的差异,使得蒸汽消耗波动较大,导致精准预测RH炉蒸汽消耗量难度极大。文章全面考虑了RH工艺中影响蒸汽消耗量的因素,利用BP神经... 精准预测RH炉蒸汽消耗量是炼钢蒸汽系统优化调控和余热蒸汽的合理利用的重要支撑。由于钢水成分和精炼时长的差异,使得蒸汽消耗波动较大,导致精准预测RH炉蒸汽消耗量难度极大。文章全面考虑了RH工艺中影响蒸汽消耗量的因素,利用BP神经网络具有的较强处理非线性问题能力和遗传算法(GA,Genetic Algorithm)具有的全局搜索寻优能力,分别建立了BP、GA-BP两种RH炉蒸汽消耗量预测模型。结果表明,BP模型的均方误差和平均绝对百分比误差分别为0.138 t/炉和2.030%。采用遗传算法优化后,模型预测性能得到提高,即均方误差为0.124 t/炉,平均绝对百分比误差为1.800%。文章所构建的GA-BP模型能有效揭示蒸汽消耗量与众多影响因素之间的非线性关系,预测精度达98.2%,可为蒸汽资源合理利用以及全厂蒸汽资源优化调度提供精准重要参考依据。 展开更多
关键词 RH炉 蒸汽消耗量 预测模型 预测精度
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RH精炼炉脱碳氧位的预测控制研究
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作者 王姿涵 张宇鹏 +4 位作者 赵定国 薛月凯 王书桓 李晨晓 周朝刚 《冶金能源》 北大核心 2026年第1期70-75,共6页
为了准确预测RH精炼炉的脱碳氧位,基于某厂生产数据,应用随机森林算法,BP神经网络模型和支持向量回归模型分别划分训练集和测试集,预测了脱碳氧位。结果表明:BP神经网络模型的预测效果比另外两种模型性能更好,在5%以内的范围预测准确率... 为了准确预测RH精炼炉的脱碳氧位,基于某厂生产数据,应用随机森林算法,BP神经网络模型和支持向量回归模型分别划分训练集和测试集,预测了脱碳氧位。结果表明:BP神经网络模型的预测效果比另外两种模型性能更好,在5%以内的范围预测准确率达到85%。随后统计了在不同条件下的氧位分布情况,并通过影响因素的权值对新的样本的冶炼周期、最高真空度、吹氧量、氮气消耗进行调整,基于BP神经网络模型进行了实验验证,最终实现了RH精炼炉脱碳氧位的窄范围控制。 展开更多
关键词 RH精炼 BP神经网络模型 支持向量回归模型 随机森林算法 脱碳氧位
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钙含量对含硫钢中MnS夹杂物的影响及热力学分析
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作者 高小勇 周建军 +3 位作者 张云涛 朱坦华 李耀强 张立峰 《河北冶金》 2026年第2期45-51,78,共8页
控制MnS夹杂物的形貌对提高含硫钢的机械性能和切削性能具有重要意义。本文研究了钙含量对42CrMoS4含硫钢中MnS夹杂物的影响,采用自动扫描电子显微镜和能谱仪对钢中MnS特征(数量、尺寸、形貌、分布等)进行了系统表征。结果表明,钙含量对... 控制MnS夹杂物的形貌对提高含硫钢的机械性能和切削性能具有重要意义。本文研究了钙含量对42CrMoS4含硫钢中MnS夹杂物的影响,采用自动扫描电子显微镜和能谱仪对钢中MnS特征(数量、尺寸、形貌、分布等)进行了系统表征。结果表明,钙含量对42CrMoS4含硫钢中MnS形状的控制具有很大影响。经钙处理的42CrMoS4钢中存在两种类型的硫化物:纯MnS和CaS-MnS。在连铸坯中,纯MnS形状不规则,而CaS-MnS为近球形。经过热轧,纯MnS沿着轧制方向发生较大变形,大部分呈长条形;CaS-MnS变形很小,仍呈近球形。较高的Ca含量可以提高球形CaS-MnS型硫化物的比例,同时减小MnS的长径比。当钙含量从0.0009wt%增加到0.0015wt%时,MnS尺寸变小,长径比大于3的MnS数量比例从15.3%降至10.6%。利用FactSage软件进行热力学计算,阐明了钙对MnS的作用机理。Ca处理后,Al脱氧产物Al_(2)O_(3)夹杂物转变为熔点较低的CaO-Al_(2)O_(3)。添加S元素后,CaO-Al_(2)O_(3)氧化物中的CaO在热力学上呈不稳定状态,与钢液中溶解的S反应生成CaS。凝固过程中,富含CaS的CaO-Al_(2)O_(3)氧化物可以作为MnS夹杂物的有效形核核心。最终CaS和MnS发生结合形成细小的近球形CaS-MnS型硫化物。 展开更多
关键词 含硫钢 MnS夹杂物 Ca处理 CAS 长径比 热力学计算
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预熔型RH脱硫剂的工业化应用与开发
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作者 陈玉鑫 李晨晨 +1 位作者 陈春霞 邵福生 《电工钢》 2026年第1期45-51,共7页
介绍了凯得力耐火材料(中国)有限公司开发的预熔型RH脱硫剂的全球首次规模化工业应用情况,及其从通过FactSage软件模拟计算设计新一代RH脱硫剂配方并进行工业试验到新一代产品开发的过程。结果表明,预熔型RH脱硫剂可以很好解决CaO-CaF_... 介绍了凯得力耐火材料(中国)有限公司开发的预熔型RH脱硫剂的全球首次规模化工业应用情况,及其从通过FactSage软件模拟计算设计新一代RH脱硫剂配方并进行工业试验到新一代产品开发的过程。结果表明,预熔型RH脱硫剂可以很好解决CaO-CaF_(2)体系脱硫剂的粉化问题。四个新设计配方工业试验表明,通过少量添加F元素,新配方3能够最大程度改善RH脱硫率,最多提高大约10%。此外,CaO-CaF_(2)型脱硫剂由于自由CaO的存在,容易引起非均匀侵蚀。新一代预熔型RH脱硫剂能够很好地帮助控制耐火材料的侵蚀。 展开更多
关键词 RH 脱硫剂 脱硫率 配方 侵蚀
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RH精炼炉脱碳模式对IF钢洁净度的影响
6
作者 薛瑞 陈永洪 +3 位作者 刘彬 汤海明 闫龙阁 姚瑞凤 《特殊钢》 2026年第2期51-56,共6页
为了提高IF钢的洁净度及可浇性,结合邯钢公司邯宝炼钢厂260 t RH真空炉生产实际,以16炉H-OLTB转炉工艺试验为样本,通过取样、夹杂物扫描电镜和数据分析等手段,对冶炼IF钢时自由脱碳模式和强制脱碳模式的终点碳含量、脱碳时间、顶渣、夹... 为了提高IF钢的洁净度及可浇性,结合邯钢公司邯宝炼钢厂260 t RH真空炉生产实际,以16炉H-OLTB转炉工艺试验为样本,通过取样、夹杂物扫描电镜和数据分析等手段,对冶炼IF钢时自由脱碳模式和强制脱碳模式的终点碳含量、脱碳时间、顶渣、夹杂物数量和尺寸进行了研究,以RH精炼结束时顶渣T.Fe和T[O]的质量分数以及夹杂物数量和尺寸为依据,统计分析不同脱碳模式对顶渣氧化性和钢水洁净度的影响。研究表明,自由脱碳模式在脱碳时间和终点碳含量方面优于强制脱碳模式,自由脱碳模式平均缩短脱碳时间约3.15 min;强制脱碳模式顶渣T.Fe和FeO质量分数均低于自由脱碳模式,强制脱碳模式w[T.Fe]、w[FeO]分别为5.68%、5.45%,自由脱碳模式w[T.Fe]、w[FeO]分别为7.26%、6.84%;强制脱碳模式下的IF钢水夹杂物数量更少,自由脱碳模式和强制脱碳模式单位面积内尺寸在15μm以下的夹杂物数量分别为16.2~23.4个和10.6~14.4个。综合来看,建议H-OLTB转炉将RH炉进站初始氧含量控制在(286~408)×10^(-6),RH精炼炉冶炼IF钢采用强制脱碳模式,钢水洁净度更高。 展开更多
关键词 IF钢 自由脱碳 强制脱碳 夹杂物
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RH炉吹氮气增氮模型开发实践
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作者 王立兵 李应江 左从华 《安徽冶金科技职业学院学报》 2025年第1期14-16,共3页
通过分析氮溶解影响因素,设计了RH增氮方案,得到了RH环流气吹氮气条件的RH增氮及脱氮速度,通过开发RH炉增氮模型实现了钢水氮含量的精确控制,[N]含量内控合格率达到100%,RH破空[N]含量预测与实际偏差±5ppm的比例达到99.3%,增氮模... 通过分析氮溶解影响因素,设计了RH增氮方案,得到了RH环流气吹氮气条件的RH增氮及脱氮速度,通过开发RH炉增氮模型实现了钢水氮含量的精确控制,[N]含量内控合格率达到100%,RH破空[N]含量预测与实际偏差±5ppm的比例达到99.3%,增氮模型得到了较好的应用效果。 展开更多
关键词 RH炉 增氮 模型 开发
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RH精炼顶喷脱硫剂颗粒利用率的数值模拟 被引量:1
8
作者 胡汉涛 李光强 +3 位作者 马志刚 王强 刘昱 刘畅 《炼钢》 北大核心 2025年第5期42-50,共9页
为研究RH精炼顶喷脱硫剂过程中颗粒的利用情况,采用数值模拟的方法,建立了RH钢液-熔渣-氩气三相体系流动模型,并在此基础上建立了喷粉脱硫过程顶喷脱硫剂粒子在钢液中运动和反应,以及钢液硫含量变化的数值模型。实现了对RH顶吹喷粉脱硫... 为研究RH精炼顶喷脱硫剂过程中颗粒的利用情况,采用数值模拟的方法,建立了RH钢液-熔渣-氩气三相体系流动模型,并在此基础上建立了喷粉脱硫过程顶喷脱硫剂粒子在钢液中运动和反应,以及钢液硫含量变化的数值模型。实现了对RH顶吹喷粉脱硫过程的可视化,分析了喷吹粒子与钢液反应的情况。研究表明,脱硫剂与钢液的直接脱硫反应占主要部分,熔渣与钢液的持续反应占次要部分;小颗粒脱硫剂更容易从真空室逃逸,尽管只有约20%~30%的0.2~0.3 mm脱硫剂颗粒进入钢液,但由于其粒径小,等质量条件下与钢液反应接触面积最大,其对脱硫反应的贡献也较大;0.1~0.3 mm的脱硫剂粒子对总体脱硫的贡献程度超过87%,拟合曲线得到脱硫剂的最优粒径为0.18 mm。 展开更多
关键词 RH精炼 顶吹脱硫 收得率 传质系数 计算流体力学
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基于PSO-MLP的RH精炼终点温度预报模型开发与应用 被引量:3
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作者 施树蓉 韩啸 +2 位作者 胡倩倩 何志军 辛宇 《冶金能源》 北大核心 2025年第2期60-65,共6页
建立RH精炼终点钢液温度预报模型,有效控制RH终点钢液温度,有利于降低钢铁生产成本,提高钢铁生产的质量和效率。采集某钢厂RH精炼实际生产数据,对生产数据进行预处理,利用递归特征消除法选择对RH钢液温度影响度高的生产工艺关键参数作... 建立RH精炼终点钢液温度预报模型,有效控制RH终点钢液温度,有利于降低钢铁生产成本,提高钢铁生产的质量和效率。采集某钢厂RH精炼实际生产数据,对生产数据进行预处理,利用递归特征消除法选择对RH钢液温度影响度高的生产工艺关键参数作为特征集,利用BO和PSO算法优化MLP模型提高了钢水终点温度预测精度和鲁棒性。研究结果表明,基于PSO-MLP的RH精炼终点钢液预测模型的平均误差和均方根误差分别为1.14和1.67,误差绝对值≤3℃的命中率为94%;模型现场应用过程中误差绝对值≤3℃的命中率≥96.86%。该模型的应用为RH生产过程中的钢液温度控制提供准确可靠的支撑,有助于优化工艺参数,提高产品质量,降低生产成本。 展开更多
关键词 RH精炼 MLP模型 PSO优化算法 预测精度
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冷变形SUS304奥氏体不锈钢再结晶行为 被引量:1
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作者 飞尚才 蒋小霞 《锻压技术》 北大核心 2025年第1期215-219,共5页
为了提高SUS304奥氏体不锈钢的加工性能、消除加工硬化、防止在冷轧过程中开裂,利用拉伸试验、金相观察等试验方法和手段,研究了不同退火工艺条件下,冷变形SUS304奥氏体不锈钢组织和性能的变化。研究发现:在同一退火时间下,随着退火温... 为了提高SUS304奥氏体不锈钢的加工性能、消除加工硬化、防止在冷轧过程中开裂,利用拉伸试验、金相观察等试验方法和手段,研究了不同退火工艺条件下,冷变形SUS304奥氏体不锈钢组织和性能的变化。研究发现:在同一退火时间下,随着退火温度的增加,强度下降,伸长率先升后降,晶粒尺寸逐渐增加;退火温度为1050℃时,随着退火时间的增加,碳化物逐渐溶入基体,材料的强度和伸长率不断增加;退火温度为1080℃时,随着退火时间的增长,屈服强度、抗拉强度有下降的趋势,而伸长率呈先升后降的趋势。在所有退火工艺中,1050℃×180 s条件下SUS304奥氏体不锈钢的综合性能最佳。 展开更多
关键词 SUS304奥氏体不锈钢 退火工艺 强度 伸长率 孪晶
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基于Kmeans-BO-RF的RH精炼钢水终点合金成分预测模型
11
作者 雷铭宇 刘建华 +3 位作者 何杨 罗仁辉 袁静 邵健 《中国冶金》 北大核心 2025年第9期165-173,共9页
针对RH精炼钢水终点合金成分预测问题,提出了将K均值(Kmeans)聚类算法、贝叶斯优化法(BO)与随机森林算法(RF)相结合的建模方法。首先通过Kmeans聚类对RH合金化相关炉况与生产数据进行分类,构建具有相似特征的数据子集;然后基于随机森林... 针对RH精炼钢水终点合金成分预测问题,提出了将K均值(Kmeans)聚类算法、贝叶斯优化法(BO)与随机森林算法(RF)相结合的建模方法。首先通过Kmeans聚类对RH合金化相关炉况与生产数据进行分类,构建具有相似特征的数据子集;然后基于随机森林算法对每个子集分别建模,训练过程中利用贝叶斯优化法对随机森林算法的超参数进行优化,使随机森林算法在不同数据集下均有最好的预测效果;最后结合不同数据集的预测模型,实现对不同炉况与生产操作条件的预测。为测试模型精度,利用某钢铁企业实际生产数据,分别用基于多元线性回归法、随机森林及Kmeans-BO-RF方法建立的预测模型对RH精炼终点合金元素含量进行预测。结果表明,Kmeans-BO-RF的RH精炼钢水终点合金元素预测模型的精度远高于多元线性回归法和RF预测模型。 展开更多
关键词 RH精炼 合金成分预测 Kmeans聚类算法 随机森林算法 贝叶斯优化 终点预测
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RH插入管粘渣层分析与粘渣机理研究
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作者 李福申 张敏 +4 位作者 杨鹏 梁小平 白旭旭 王雨 王腾飞 《钢铁钒钛》 北大核心 2025年第4期119-126,共8页
针对重轨钢RH精炼过程中出现的RH插入管粘渣问题,对RH插入管表面粘结物进行现场取样,分析了其化学成分及物相组成特征,结合RH插入管外层浇注料与熔渣的相互作用以及熔渣冷凝析出的热力学分析,探讨了重轨钢精炼过程中RH插入管的粘渣机理... 针对重轨钢RH精炼过程中出现的RH插入管粘渣问题,对RH插入管表面粘结物进行现场取样,分析了其化学成分及物相组成特征,结合RH插入管外层浇注料与熔渣的相互作用以及熔渣冷凝析出的热力学分析,探讨了重轨钢精炼过程中RH插入管的粘渣机理。研究表明:RH插入管表面粘结物主要由Al_(2)O_(3)、CaO、SiO_(2)和MgO等成分组成,形成的镁铝尖晶石(MgO·Al_(2)O_(3))、镁橄榄石(2MgO·SiO_(2))以及铝硅酸钙(2CaO·Al_(2)O_(3)·SiO_(2))等高熔点物相是插入管粘渣的重要原因。插入管的粘渣机理可描述为:在插入管使用期间,由于温度交替变化,其表面持续发生熔渣的“粘性粘结”和“析出性粘结”使得插入管粘渣层不断增厚而难以自行脱落,导致RH插入管的严重粘渣。 展开更多
关键词 RH插入管 粘结物 粘渣机理
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RH真空精炼的发展现状和展望 被引量:2
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作者 曾帅 姜媛馨 +3 位作者 张晗 孙乙力 罗洪杰 雷洪 《炼钢》 北大核心 2025年第1期1-11,共11页
RH真空精炼具有良好的精炼效果,被广泛应用于生产低碳钢、超低碳钢等优质钢材。在几十年的发展过程中,RH精炼功能不断丰富,衍生出多种类型的RH装置。冶金工作者们也对RH的精炼过程展开过诸多研究,提出了许多RH流场、脱碳、脱硫和夹杂物... RH真空精炼具有良好的精炼效果,被广泛应用于生产低碳钢、超低碳钢等优质钢材。在几十年的发展过程中,RH精炼功能不断丰富,衍生出多种类型的RH装置。冶金工作者们也对RH的精炼过程展开过诸多研究,提出了许多RH流场、脱碳、脱硫和夹杂物传输行为的数学模型。分析了RH装置结构和精炼功能的演变,给出了RH内流场、脱碳、脱硫和夹杂物传输行为的数学模型的联系和差异,展望了RH装置的发展趋势和RH理论研究发展方向。 展开更多
关键词 RH 流场 脱碳 脱硫 夹杂物
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RH工艺参数对钢液混匀效果影响的物理模拟 被引量:2
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作者 刘文凭 凌海涛 +1 位作者 王海军 常立忠 《炼钢》 北大核心 2025年第1期45-52,共8页
通过建立比例1∶5的物理模型,分别研究了吹气流量、吹气孔数、浸渍管插入深度以及真空室内液面高度等参数对210 t RH内钢液混匀过程的影响。同时,研究了不同吹气孔堵塞方式对RH内混匀的影响。结果表明:增大吹气流量使得RH内混匀时间逐... 通过建立比例1∶5的物理模型,分别研究了吹气流量、吹气孔数、浸渍管插入深度以及真空室内液面高度等参数对210 t RH内钢液混匀过程的影响。同时,研究了不同吹气孔堵塞方式对RH内混匀的影响。结果表明:增大吹气流量使得RH内混匀时间逐渐降低直至趋于稳定,与吹气流量0.41 m^(3)/h相比,混匀时间降低比例由5.5%增加至37.9%,此后基本保持不变,对应的最佳吹气流量为0.76 m^(3)/h;增加吹气孔数、浸渍管插入深度以及提高真空室内液面高度均能促进RH内钢液的混匀,缩短混匀时间。在8孔吹气条件下,采用下层吹气方式时,混匀时间最短,较单侧吹气方式下混匀时间降低幅度为37.7~56.8 s;在12孔吹气条件下,采用上层堵4孔吹气方式时,混匀时间最短,较单侧吹气方式下混匀时间降低幅度为5.5~21.3 s。 展开更多
关键词 RH精炼 操作参数 吹气孔堵塞 混匀时间 物理模拟
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RH终点钢液碳质量分数的智能预测
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作者 李登辉 赵岩 +1 位作者 雷洪 范佳 《东北大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第10期51-58,共8页
准确预测RH(Ruhrstahl Heraeus)终点钢液碳质量分数能够有效地提升连铸坯质量.为实现该目标,首先采用数据挖掘方法对RH生产数据进行预处理;然后使用灰色关联分析、Spearman相关系数和随机森林袋外误差评分法筛选出与终点碳质量分数强相... 准确预测RH(Ruhrstahl Heraeus)终点钢液碳质量分数能够有效地提升连铸坯质量.为实现该目标,首先采用数据挖掘方法对RH生产数据进行预处理;然后使用灰色关联分析、Spearman相关系数和随机森林袋外误差评分法筛选出与终点碳质量分数强相关的特征变量;接着用主成分分析进行降维;最后采用XGBoost模型以及粒子群优化和鲸鱼优化算法优化后的XGBoost模型预测RH钢液终点碳质量分数.研究结果表明,灰色关联分析筛选特征效果优于Spearman秩相关系数和随机森林;经过粒子群算法和鲸鱼优化算法优化后,XGBoost模型的预测命中率显著提高.鲸鱼优化算法要优于粒子群算法.当误差范围为±5×10^(-6)和±7×10^(-6)时,鲸鱼群优化XGBoost模型预测命中率分别达到91.26%和98.97%. 展开更多
关键词 终点钢液碳质量分数 XGBoost算法 粒子群优化算法 鲸鱼优化算法 特征筛选
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旋流喷吹角度对RH精炼多相流及混匀行为的影响 被引量:1
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作者 韩宇超 谢清华 +1 位作者 倪培远 厉英 《东北大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第4期16-23,共8页
利用数值模拟研究了旋流喷吹角度对RH(Ruhrstahl-Heraeus)精炼过程中多相流、循环流量及混匀时间的影响.与传统喷吹相比,采用喷嘴水平旋转30°+竖直倾斜15°和水平旋转30°+竖直倾斜30°喷吹时,RH循环流量分别提高了17... 利用数值模拟研究了旋流喷吹角度对RH(Ruhrstahl-Heraeus)精炼过程中多相流、循环流量及混匀时间的影响.与传统喷吹相比,采用喷嘴水平旋转30°+竖直倾斜15°和水平旋转30°+竖直倾斜30°喷吹时,RH循环流量分别提高了17.8%和20.1%,混匀时间分别缩短32.6%以及21.4%.采用旋流喷吹时,上升管内钢液产生旋转流动,速度分布更均匀,旋流促进了氩气泡在上升管内的向心运动,与传统喷吹相比气泡分散度提高,强化了气/液两相作用、钢液传质及提高了混匀效率.此外,与喷嘴仅水平旋转30°相比,采用喷嘴水平旋转30°+竖直倾斜15°喷吹时,上升管壁面剪切应力由500 Pa降低至约100 Pa,且高壁面剪切应力区域面积大大减小,有利于降低钢液对耐火材料的冲刷侵蚀. 展开更多
关键词 RH精炼 旋流喷吹 循环流量 混匀时间 数值模拟
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VD炉少渣冶炼对钢洁净度的影响
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作者 印传磊 翟万里 +2 位作者 郑力宁 蒋栋初 赵余龙 《中国冶金》 北大核心 2025年第6期74-81,共8页
为了研究不同生产操作工艺对真空精炼炉(VD)处理后钢液洁净度的影响,开展了VD处理前排渣与不排渣工业试验研究。对生产过程数据变化进行了分析,并对钢中非金属夹杂物的演变、数量、尺寸等进行了统计分析。工业试验结果表明,钢液在VD真... 为了研究不同生产操作工艺对真空精炼炉(VD)处理后钢液洁净度的影响,开展了VD处理前排渣与不排渣工业试验研究。对生产过程数据变化进行了分析,并对钢中非金属夹杂物的演变、数量、尺寸等进行了统计分析。工业试验结果表明,钢液在VD真空处理前进行排渣操作炉渣中w(TFe+MnO)、w(SiO_(2))减少量只是正常炉次的18.6%、62.7%。夹杂物变化方面,正常炉次夹杂物数量由1.44个/mm^(2)减少到1.02个/mm^(2),排渣炉次夹杂物数量由1.50个/mm^(2)减少到0.84个/mm^(2);正常炉次夹杂物平均等效粒径由5.5μm增加到15.4μm,而排渣炉次的夹杂物平均等效粒径由5.4μm增加到7.1μm。经过VD处理后夹杂物进一步向钙铝酸盐类转变,同时钢中出现了含SiO_(2)夹杂物,排渣炉次钢中夹杂物CaO质量分数均值由8.0%增加到17.6%。排渣炉次钢材中小于10μm的夹杂物中纯尖晶石类数量是正常炉次的2倍,钢材T[O]的质量分数基本达到10×10^(-6)以内,比正常炉次的低2×10^(-6)。采用排渣操作后,经过VD真空处理,VD破空后钢中夹杂物的钙质量分数相比正常炉次少9.5%,夹杂物成分更加偏离炉渣成分,钢-渣间的反应减少。采用排渣冶炼可以进一步提高钢中夹杂物去除率,有效减少VD真空处理后钢中大尺寸夹杂物数量,提高钢的洁净度。 展开更多
关键词 真空精炼 排渣 钢渣反应 夹杂物 洁净度
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基于图像识别的RH底吹氩控制系统
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作者 李嘉卉 佟冰 +2 位作者 赵腾 李伟峰 许多 《工业控制计算机》 2025年第8期73-74,77,共3页
随着钢铁冶炼技术的发展,RH(Ruhrstahl Heraeus)精炼工艺成为提高钢材质量的重要手段。在RH精炼过程中,氩气的底吹对钢液的脱气、均匀化、脱硫等环节至关重要。然而,传统的氩气吹入控制方法难以精确把握钢液的复杂动态变化,影响了炼钢... 随着钢铁冶炼技术的发展,RH(Ruhrstahl Heraeus)精炼工艺成为提高钢材质量的重要手段。在RH精炼过程中,氩气的底吹对钢液的脱气、均匀化、脱硫等环节至关重要。然而,传统的氩气吹入控制方法难以精确把握钢液的复杂动态变化,影响了炼钢的稳定性和成品质量。提出了一种基于图像识别技术的RH底吹氩控制系统,通过卷积神经网络(CNN)处理钢液表面图像,结合强化学习算法优化氩气吹入策略,从而实现智能化、精确化的氩气控制。实验结果表明,该系统有效提升了钢液的均匀性与脱硫效率,显著改善了钢材的整体质量。 展开更多
关键词 图像识别 RH精炼 底吹氩 卷积神经网络 强化学习
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镁在钢中溶解度的计算与试验测定
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作者 徐光 齐江华 +1 位作者 李阳 姜周华 《炼钢》 北大核心 2025年第3期39-46,共8页
为研究镁在钢中作用,对钢液中镁的活度系数进行了研究。通过热力学与动力学计算可知:镁气泡所受静压力越大临界形核半径越小;钢液中镁气泡所受外界压力是炉内静压力的4倍,镁气泡所受压力可代表钢液接触到的镁蒸气压;炉内静压力越大,镁... 为研究镁在钢中作用,对钢液中镁的活度系数进行了研究。通过热力学与动力学计算可知:镁气泡所受静压力越大临界形核半径越小;钢液中镁气泡所受外界压力是炉内静压力的4倍,镁气泡所受压力可代表钢液接触到的镁蒸气压;炉内静压力越大,镁在钢液中停留时间越长。利用加压感应炉,设计5组压力递增的镁溶解度测定试验,压力范围为0.1~0.5 MPa,每组试验两炉,分别添加足量和4倍的镁,测定了一定温度、压力条件下镁在钢液中的溶解度。根据试验结果,通过热力学计算得到镁在钢液中的活度系数γ_(Mg)^(0)=74.99。与国内外多位学者研究结果进行对比,完全不同的试验方法得到镁活度系数值相近,说明本研究的结论具有较高的可信度。 展开更多
关键词 静压力 热力学 动力学 活度系数
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RH脱碳结束极低溶解氧含量控制技术研究
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作者 李太全 陈永洪 +3 位作者 程迪 唐笑宇 范佳 武志杰 《炼钢》 北大核心 2025年第5期24-29,34,共7页
邯钢在RH真空脱碳实践中发现,在一定条件下,脱去质量分数100×10^(-6)的碳并不需要质量分数133×10^(-6)钢中的溶解氧,而是更低;或者说,RH真空脱碳过程所需氧碳比远小于1.33,低的可达0.8以下。以此为基础,优化了RH真空脱碳工艺... 邯钢在RH真空脱碳实践中发现,在一定条件下,脱去质量分数100×10^(-6)的碳并不需要质量分数133×10^(-6)钢中的溶解氧,而是更低;或者说,RH真空脱碳过程所需氧碳比远小于1.33,低的可达0.8以下。以此为基础,优化了RH真空脱碳工艺。在保证钢成分稳定前提下,RH真空脱碳结束氧质量分数不断降低,DC03钢RH脱碳结束溶解氧质量分数最低达到66×10^(-6),DC06钢RH脱碳结束溶解氧质量分数最低达到125×10^(-6)。而且实现DC06级IF钢8炉整浇次RH脱碳结束溶解氧质量分数达到190×10^(-6)以下,DC03钢8炉整浇次RH脱碳结束溶解氧质量分数达到170×10^(-6)以下,RH脱碳结束溶解氧含量的降低为钢水洁净度的提高创造了良好条件,取得了非常好的效果。此外定量分析了RH吹氧量和RH真空槽体增氧的影响。通过取样分析,在RH脱碳后期,即使此时钢中碳质量分数已经较低(20×10^(-6)~100×10^(-6)),而钢中存在较高溶解氧时,完成脱碳也不需要过高氧碳比,RH真空脱碳过程亦无需过高氧势或大量过剩钢中溶解氧。 展开更多
关键词 氧碳比 RH 真空脱碳 脱碳
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