期刊文献+
共找到88篇文章
< 1 2 5 >
每页显示 20 50 100
回转窑中炉气与煤粉的共燃特性 被引量:1
1
作者 林书行 刘鹏 +2 位作者 赵楠 寇丽萍 孙超 《材料与冶金学报》 北大核心 2025年第1期24-30,共7页
为了解决矿热炉冶炼镍铁过程中炉气排放量大、余热余能利用率低等问题,对一款新型五通道气固混燃燃烧器进行研究,建立了三维气固两相混合燃烧模型,模拟了回转窑内不同燃料配比的燃烧过程,并采用有限速率/涡耗散模型,描述了回转窑内化学... 为了解决矿热炉冶炼镍铁过程中炉气排放量大、余热余能利用率低等问题,对一款新型五通道气固混燃燃烧器进行研究,建立了三维气固两相混合燃烧模型,模拟了回转窑内不同燃料配比的燃烧过程,并采用有限速率/涡耗散模型,描述了回转窑内化学反应和煤粉颗粒的燃烧特性,探究了不同配比的煤粉-炉气混合燃烧对火焰特性、焙烧区范围和燃烧产物的影响.结果表明:当气固两相混合燃烧时,窑内速度场呈轴对称分布,火焰呈现出“双峰”状;随着炉气量的增加,煤粉燃烧速率加快,窑内高温区范围增大,焙烧区范围由22.68 m增至29.62 m,回转窑出口处NOx质量浓度由1159 mg/m^(3)降至875 mg/m^(3). 展开更多
关键词 回转窑 气-固混合燃烧 燃料配比
在线阅读 下载PDF
基于煤基氢冶金还原及熔分工艺的钒钛磁铁矿高效利用试验
2
作者 张小兵 王明华 +3 位作者 李彬 雷鹏飞 寇明月 陈得贵 《炼铁》 北大核心 2025年第4期67-71,共5页
酒钢钒钛磁铁矿高效利用试验,基于“煤基氢冶金回转窑还原及非碳氮条件下中频炉熔分”工艺,采用新疆某钒钛磁铁精矿为原料的氧化球团,主要设备为Φ2.2×48m回转窑和1t中频炉。回转窑还原试验,通过在回转窑高温区(1200℃左右)不断抛... 酒钢钒钛磁铁矿高效利用试验,基于“煤基氢冶金回转窑还原及非碳氮条件下中频炉熔分”工艺,采用新疆某钒钛磁铁精矿为原料的氧化球团,主要设备为Φ2.2×48m回转窑和1t中频炉。回转窑还原试验,通过在回转窑高温区(1200℃左右)不断抛人挥发分较高的还原煤,产出CO、H_(2)还原气(浓度分别为32%、67%左右),高效地完成钒钛磁铁矿氧化球团还原,产出金属化球团和残炭,金属化球团平均金属化率为90.43%。中频炉熔分试验投人金属化球团,产出铁水和熔分渣,铁水含Fe为99.84%,Fe收得率为92.50%;熔分渣中V、Ti收得率分别达到94.19%、95.31%。 展开更多
关键词 回转窑 钒钛磁铁矿 煤基还原 熔分 收得率
原文传递
富氢燃气对转底炉还原过程的影响
3
作者 赵金明 宋明明 +3 位作者 黄原成 叶雁飞 王圣文 徐迁 《炼铁》 北大核心 2025年第4期72-76,共5页
为探究富氢燃气对转底炉还原球团矿过程的影响,进行了数值模拟及实验研究。结果表明:①高温条件下H_(2)还原能力较CO强,提高还原温度,有利于铁氧化物的还原;②随着燃气中H_(2)比例的提高,转底炉高温区域逐步扩大,平均温度由1230℃上升至... 为探究富氢燃气对转底炉还原球团矿过程的影响,进行了数值模拟及实验研究。结果表明:①高温条件下H_(2)还原能力较CO强,提高还原温度,有利于铁氧化物的还原;②随着燃气中H_(2)比例的提高,转底炉高温区域逐步扩大,平均温度由1230℃上升至1330℃;③燃气中H_(2)比例由10%提高至25%,转底炉内距进料口90°处,炉气中H,由14.9%提升至17.2%;④还原温度1250℃,燃气中H比例从0提高至25%时,球团矿还原度从60.5%提升至85.5%,但进一步提高H,比例至30%时,球团矿还原度反而下降,建议将转底炉燃气的富氢比例控制为25%左右。 展开更多
关键词 转底炉 富氢燃气 还原实验 数值模拟 温度场
原文传递
煤基直接还原及转底炉工艺的发展现状 被引量:25
4
作者 高文星 董凌燕 +1 位作者 陈登福 温良英 《矿冶》 CAS 2008年第2期68-73,共6页
阐述了煤基直接还原工艺在国内外的发展现状,对煤基直接还原中转底炉的各工艺进行了系统地介绍和客观地分析,指出了各工艺的特色和优点。表明发展DRI技术将有较大的市场需求。转底炉规模化生产尚未到达成熟的阶段,但具有良好的发展前景。
关键词 煤基 直接还原 DRI 转底炉
在线阅读 下载PDF
一步法直接还原新疆磁铁精矿 被引量:9
5
作者 朱德庆 李建 +3 位作者 邱冠周 潘建 欧应钦 周围 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第3期421-427,共7页
以新疆磁铁精矿为原料,采用“一步法”直接还原,研究粘结剂种类和润磨方式对生球质量的影响,高强度、高还原性预热球团的制备及煤基直接还原的工艺。研究结果表明,对于铁品位为69.21%的新疆磁铁精矿,采用润磨工艺,并添加粘结剂XB能明显... 以新疆磁铁精矿为原料,采用“一步法”直接还原,研究粘结剂种类和润磨方式对生球质量的影响,高强度、高还原性预热球团的制备及煤基直接还原的工艺。研究结果表明,对于铁品位为69.21%的新疆磁铁精矿,采用润磨工艺,并添加粘结剂XB能明显改善生球质量;干燥后的生球在800℃预热10 min后,球团抗压强度达到581 N/个,将预热球团在1 050℃还原80 min,得到直接还原铁(DRI)的质量指标为:总Fe含量为90.33%,金属铁含量为85.05%,金属化率达到94.15%。与传统的预热-高温氧化-高温还原煤基回转窑直接还原工艺相比,“一步法”省去了高温氧化这一高能耗(1 150~1 300℃)工序,且还原所得产品结构完整,外表光滑,无裂纹。 展开更多
关键词 铁精矿 直接还原 预热球团 氧化球团
在线阅读 下载PDF
磁铁矿球团煤基直接还原工艺中润磨的强化 被引量:5
6
作者 朱德庆 徐小锋 +3 位作者 潘建 欧应钦 李建 唐艳云 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第5期843-849,共7页
以铁品位为69.21%(质量分数)的磁铁精矿为原料,采用预热球团“一步法”煤基直接还原工艺制取直接还原铁。为了降低该精矿成球时产生过多粉末,采用润磨工艺来预处理混合料,并在最优条件下进行了扩大型全流程试验。研究结果表明:在磁... 以铁品位为69.21%(质量分数)的磁铁精矿为原料,采用预热球团“一步法”煤基直接还原工艺制取直接还原铁。为了降低该精矿成球时产生过多粉末,采用润磨工艺来预处理混合料,并在最优条件下进行了扩大型全流程试验。研究结果表明:在磁铁精矿配加1.0%复合粘结剂及润磨4 min的条件下,生球落下强度由未润磨时的3.8次/(0.5 m)提高到13.7次/(0.5 m);润磨后干球(〈1 mm=粉末率由未润磨时的10.98%降低到2.98%;在预热温度为800℃和预热时间为10 min时,预热球团抗压强度由未润磨时的466 N/个提高到581 N/个。预热球团直接还原时,采用润磨预处理方案球团的金属化率与无润磨工艺球团的金属化率相差不大,但金属化球团抗压强度远远大于未润磨时的金属化球团抗压强度,且几乎不产生磁性粉末。通过链箅机-回转窑直接还原扩大试验,所得直接还原球团铁品位达93.43%,金属化率达95.88%,含硫量低于0.01%,磁性粉率为0.75%~0.96%,每吨直接还原铁所耗还原煤为808.5~859.3 kg。 展开更多
关键词 磁铁精矿 润磨 干球粉末率 预热球强度 回转窑结圈 直接还原
在线阅读 下载PDF
软锰矿悬浮还原焙烧试验研究 被引量:15
7
作者 张汉泉 余永富 +2 位作者 陆小苏 丁长桂 赵雷 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期40-43,共4页
对广西新振锰业集团软锰矿的工艺矿物学特性进行了研究,利用粉状锰矿具有粒度细、比表面积大、化学反应快的特点,对粉状锰矿进行了悬浮闪速还原焙烧半工业实验研究,找出了二氧化锰还原转化率最优时的最佳操作参数。结果表明:悬浮闪速... 对广西新振锰业集团软锰矿的工艺矿物学特性进行了研究,利用粉状锰矿具有粒度细、比表面积大、化学反应快的特点,对粉状锰矿进行了悬浮闪速还原焙烧半工业实验研究,找出了二氧化锰还原转化率最优时的最佳操作参数。结果表明:悬浮闪速还原焙烧反应工艺具有较宽温度、气氛、固气比的操作范围,系统运行稳定可控。悬浮闪速还原反应炉温度1 050~950℃,反应炉入口气体CO浓度4.5%~7.5%,反应炉中固气比0.5~0.8 kg/m3的条件下,1 min内二氧化锰转化率达到了90%以上,焙烧产品经过磁分离提纯,可以除去30%以上的铁矿物,产品锰铁比由3.04提高到4.04。用稀硫酸对还原产品进行浸出试验,锰浸出率高达85%以上,远远高出原矿在同样条件下的10%左右的浸出率。 展开更多
关键词 软锰矿 悬浮还原焙烧 温度 还原气氛 固气比
在线阅读 下载PDF
有机复合膨润土强化磁铁矿氧化球团机理及应用 被引量:9
8
作者 朱德庆 熊守安 +1 位作者 潘建 周仙霖 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期279-286,共8页
基于有机小分子插层复合法,开发出有机复合膨润土,通过X线衍射等分析等微观手段及成球性指数测定,揭示有机复合膨润土通过化学吸附和复合分子桥联作用改善铁精矿成球的作用机理。研究结果表明:有机复合膨润土用于氧化球团工业生产,膨润... 基于有机小分子插层复合法,开发出有机复合膨润土,通过X线衍射等分析等微观手段及成球性指数测定,揭示有机复合膨润土通过化学吸附和复合分子桥联作用改善铁精矿成球的作用机理。研究结果表明:有机复合膨润土用于氧化球团工业生产,膨润土质量分数由3.0%左右降低到1.4%左右,减少50%以上;生球强度提高0.9次/(0.5 m),爆裂温度提高150℃左右,生球热稳定性明显提高,成品球团铁品位提高1.02%,成品球球团矿抗压强度提高1 kN/个以上;在降低膨润土配比前提下,生球强度和热稳定性提高,成品球团矿的强度和铁品位提高。 展开更多
关键词 膨润土 有机复合膨润土 铁矿氧化球团
在线阅读 下载PDF
提高尘泥含碳球团烘干后强度的实验研究 被引量:8
9
作者 高岗 李家新 +2 位作者 龙红明 王平 魏汝飞 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2011年第4期319-324,共6页
针对尘泥含碳球团烘干后强度降低进行实验研究,通过改变原料配比、粘结剂种类、球团烘干制度和造球方法提高含碳球团烘干后强度。结果表明:使用钙基含碳球团粘结剂配合复式法造球,钙基含碳球团粘结剂加入量为原料总质量的1.8%,造球时间3... 针对尘泥含碳球团烘干后强度降低进行实验研究,通过改变原料配比、粘结剂种类、球团烘干制度和造球方法提高含碳球团烘干后强度。结果表明:使用钙基含碳球团粘结剂配合复式法造球,钙基含碳球团粘结剂加入量为原料总质量的1.8%,造球时间30 min,球团烘干风温180℃,风速1.0 m/s。该实验条件下烘干后球团平均抗压强度为152.1 N,落下强度为4.5次/0.5 m。 展开更多
关键词 含碳球团 球团粘结剂 烘干制度 落下强度
在线阅读 下载PDF
回转窑内铁矿氧化球团焙烧过程的能量和分析 被引量:4
10
作者 冯俊小 张宇 +2 位作者 谢知音 张材 果乃涛 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2009年第3期33-37,共5页
在对铁矿氧化球团回转窑系统的平衡测试的基础上,对其进行了能量和的分析。能量分析表明,窑体表面散热是能量损失的主要部份。分析表明,燃烧不可逆损是火用损的主要部份。系统的燃烧不可逆损失较大。建议减小助燃空气或压缩... 在对铁矿氧化球团回转窑系统的平衡测试的基础上,对其进行了能量和的分析。能量分析表明,窑体表面散热是能量损失的主要部份。分析表明,燃烧不可逆损是火用损的主要部份。系统的燃烧不可逆损失较大。建议减小助燃空气或压缩空气等非预热空气的供应量的方法降低之。烟气中的含氧量对球团的氧化过程,存在着一定的影响。考察了烟气中氧含量对损的影响。对该参数的优化,可以使损最小化。在满足球团矿焙烧工艺所需氧气含量的前提下,可以适当降低烟气中的含氧量。本文的研究对回转窑内铁矿氧化球团焙烧过程的能量流和火用流有了更进一步的认识。研究结果可以进一步应用于"链-回-环"系统的过程优化,进一步提高系统的经济效益。 展开更多
关键词 回转窑 不可逆 能量和分析 氧化球团 焙烧过程
在线阅读 下载PDF
软锰矿悬浮还原焙烧工艺研究 被引量:6
11
作者 张汉泉 余永富 +2 位作者 陆小苏 丁长桂 赵雷 《中国矿业》 北大核心 2010年第9期66-70,共5页
研究了软锰矿悬浮还原焙烧工艺。经过堆积态还原焙烧,在温度为800~950℃的温度范围内,氧化锰转化率(二氧化锰转化为一氧化锰)大于90%,原矿还原焙烧-弱磁选除铁率达到30%,而Mn、MnO的损失率不足3%;通过处理量500kg/h的多级悬浮还原焙烧... 研究了软锰矿悬浮还原焙烧工艺。经过堆积态还原焙烧,在温度为800~950℃的温度范围内,氧化锰转化率(二氧化锰转化为一氧化锰)大于90%,原矿还原焙烧-弱磁选除铁率达到30%,而Mn、MnO的损失率不足3%;通过处理量500kg/h的多级悬浮还原焙烧半工业试验结果表明,对广西新振锰矿进行悬浮还原焙烧,合适的操作参数为:多级悬浮反应炉温度1050~950℃,多级悬浮反应炉入口气体CO浓度4.5%~7.5%,多级悬浮反应炉中固气比0.5~0.8kg/Nm3,二氧化锰的转化率达到了90%以上。据热平衡表计算可得,焙烧1t原矿需要补充的热耗为:1.432×106kJ/t(原矿),折合为48.94kg(标煤)/t(原矿)。结果表明:悬浮闪速还原焙烧反应工艺,具有较宽温度、气氛、固气比的操作范围,反应时间由几十分钟缩减到5~60s,产品锰铁比的大幅度提高,为充分利用锰矿资源提供了技术基础。 展开更多
关键词 软锰矿 还原焙烧 悬浮 还原时间 热耗
在线阅读 下载PDF
鲕状赤铁矿磁化焙烧—磁选—反浮选降磷试验 被引量:21
12
作者 张汉泉 汪凤玲 李浩 《武汉工程大学学报》 CAS 2011年第3期29-32,共4页
鄂西宁乡式鲕状赤铁矿嵌布粒度极细,SiO2、Al2O3、P等杂质含量高,用其生产的铁精矿很难达到冶炼要求.针对铁品位为43.76%,磷含量为0.84%的鄂西鲕状赤铁矿进行提铁降磷试验研究,通过对磁化焙烧温度、磁化焙烧时间、还原煤的配比等影响因... 鄂西宁乡式鲕状赤铁矿嵌布粒度极细,SiO2、Al2O3、P等杂质含量高,用其生产的铁精矿很难达到冶炼要求.针对铁品位为43.76%,磷含量为0.84%的鄂西鲕状赤铁矿进行提铁降磷试验研究,通过对磁化焙烧温度、磁化焙烧时间、还原煤的配比等影响因素的条件试验,确定在焙烧时间60 min,焙烧温度750℃,还原煤11%(质量比)的最佳焙烧条件.焙烧产品磨矿至-0.038 mm占80.54%、用永磁选机进行弱磁选,获得了铁品位54.10%、铁回收率93.19%、磷含量0.80%的粗铁精矿.进行反浮选药剂制度试验,得到了铁品位58.95%、铁综合回收率80%、磷含量0.50%的铁精矿,其最佳浮选药剂制度为NaOH 750 g/t,淀粉800 g/t,石灰500 g/t,RA-715 750 g/t,G310 107.73 g/t,浮选温度30℃.在此浮选制度下,进行一粗一精试验,精选石灰和捕收剂用量减半,可得铁品位59.87%,磷含量降至0.28%,综合回收率71.08%,综合试验结果表明,本文探索的工艺流程具有很大的可行性,能够为鲕状赤铁矿的选矿利用提供参考. 展开更多
关键词 鲕状赤铁矿 提铁降磷 磁化焙烧 反浮选
在线阅读 下载PDF
转底炉珠铁工艺及其在中国的应用前景 被引量:9
13
作者 王广 薛庆国 孔令坛 《中国冶金》 CAS 2013年第12期5-11,33,共8页
新的历史阶段,资源短缺和环保压力对钢铁企业的生存和钢铁工业的可持续发展提出了严峻挑战,开发炼铁新工艺成为必然。转底炉珠铁工艺是近十几年来兴起的一项煤基非高炉炼铁新工艺,并已经实现了商业化应用。该工艺能实现渣铁快速分离,得... 新的历史阶段,资源短缺和环保压力对钢铁企业的生存和钢铁工业的可持续发展提出了严峻挑战,开发炼铁新工艺成为必然。转底炉珠铁工艺是近十几年来兴起的一项煤基非高炉炼铁新工艺,并已经实现了商业化应用。该工艺能实现渣铁快速分离,得到高品质珠铁,且在能源、成本、环保、原料适应性等方面有较强的竞争力。综述了该工艺发展历程、基本特点和应用潜力,进而结合中国钢铁工业节能减排要求和资源现状,指出了该工艺在中国钢铁冶金和资源利用领域可持续发展中的意义。最后,简要介绍了针对该工艺课题组已有的研究基础。 展开更多
关键词 转底炉 珠铁 节能减排 复杂铁矿 综合利用
原文传递
铁矿粉预还原回转窑气固三维传输行为 被引量:3
14
作者 孙健 戚添益 +1 位作者 居殿春 邱家用 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第S02期186-193,共8页
采用数值模拟方法先讨论煤气、物料物性参数以及回转窑运行参数对窑内煤气和物料运动特性的影响规律,再探讨其对窑轴向煤气温度变化趋势和窑横截面温度变化趋势的影响规律。研究表明窑内煤气螺旋式前进,煤气温度在距离窑头0~15 m下降速... 采用数值模拟方法先讨论煤气、物料物性参数以及回转窑运行参数对窑内煤气和物料运动特性的影响规律,再探讨其对窑轴向煤气温度变化趋势和窑横截面温度变化趋势的影响规律。研究表明窑内煤气螺旋式前进,煤气温度在距离窑头0~15 m下降速度较快,随后变缓。随煤气喷吹速度的提高,窑内煤气温度提高。窑内物料体积分数分布呈S形。回转窑倾角过大导致物料颗粒最大速度远离中心弦位置;回转窑转速提高促使物料颗粒最大速度更接近中心弦位置。窑截面温度先平缓降低后迅速下降最后趋于平缓。合理的铁矿粉预还原回转窑工艺和结构参数为:物料质量流量13.88 kg/s、煤气进口风速16 m/s、回转窑倾角3°、回转窑转速0.6 r/min。 展开更多
关键词 预还原回转窑 煤气运动 物料颗粒运动 煤气温度 窑横截面温度
在线阅读 下载PDF
铁精矿冷固球团矿在工业性回转窑内的还原行为 被引量:8
15
作者 朱德庆 陈荩 +2 位作者 蔡汝卓 傅守澄 邱冠周 《中南工业大学学报》 CSCD 1995年第4期470-474,共5页
研究了铁精矿冷固球团矿在工业性回转窑内的还原行为。研究结果表明:由于复合粘结剂集粘结、催化和还原诸功能于一体,使冷固球团矿按均质反应模型还原;铁氧化物催化作用及粘结剂的热致聚合效应,使还原反应前期固体桥键得到强化,在... 研究了铁精矿冷固球团矿在工业性回转窑内的还原行为。研究结果表明:由于复合粘结剂集粘结、催化和还原诸功能于一体,使冷固球团矿按均质反应模型还原;铁氧化物催化作用及粘结剂的热致聚合效应,使还原反应前期固体桥键得到强化,在还原反应中期粘结剂促进金属桥键形成和长大,从而使冷固球团矿具有良好的还原性及还原过程中具有足够的机械强度,消除了低温还原粉化,是一种优质的直接还原炉料。 展开更多
关键词 铁精矿 粘结剂 冷固球团矿 回转窑 直接还原
在线阅读 下载PDF
广西某赤褐铁矿选矿试验研究 被引量:9
16
作者 张汉泉 彭然 张泽强 《武汉工程大学学报》 CAS 2010年第3期49-53,共5页
对广西某含铁品位为52.07%、磁性率(FeO/TFe)为2.11%的难选赤褐铁矿矿石进行理化性能分析和矿物工艺学研究,并进行了强磁选、还原焙烧—磁选选矿试验,确定还原焙烧—磁选可以获得较好的选别指标为:精矿铁品位达63.27%,产率达82.70%,铁... 对广西某含铁品位为52.07%、磁性率(FeO/TFe)为2.11%的难选赤褐铁矿矿石进行理化性能分析和矿物工艺学研究,并进行了强磁选、还原焙烧—磁选选矿试验,确定还原焙烧—磁选可以获得较好的选别指标为:精矿铁品位达63.27%,产率达82.70%,铁回收率95.99%,有害元素硫,磷都较低,SiO2、Al2O3、CaO、MgO的含量都能满足高炉冶炼的要求,属于优质铁精矿. 展开更多
关键词 难选赤褐铁矿 矿物工艺学 强磁选 磁化焙烧
在线阅读 下载PDF
链箅机—回转窑直接还原的适宜焙烧温度 被引量:2
17
作者 赵庆杰 王治卿 +1 位作者 史占彪 董文献 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 1999年第7期12-14,共3页
在实验室进行的链箅机—回转窑直接还原法的试验研究表明,还原产品的铁收得率与入窑球团的抗压强度、抗磨能力呈正相关关系;球团抗压强度及抗磨能力取决于链箅机焙烧温度。
关键词 链箅机-回转窑 直接还原 焙烧温度 强度 铁收得率
在线阅读 下载PDF
氧化球团回转窑质能平衡分析及节能优化 被引量:2
18
作者 冯俊小 吕悠扬 +1 位作者 张永明 杨金宝 《工业加热》 CAS 2007年第5期14-16,共3页
针对首钢球团厂二系列回转窑系统,根据窑内物料平衡和热平衡原理,进行了质能平衡测算,对整个系统进行了评估。该回转窑采取了一些有效的节能措施,生产运行管理基本得当,燃料消耗比较低,为15.6kg/t;也还有一些不足,如炉衬材料、厚度均一... 针对首钢球团厂二系列回转窑系统,根据窑内物料平衡和热平衡原理,进行了质能平衡测算,对整个系统进行了评估。该回转窑采取了一些有效的节能措施,生产运行管理基本得当,燃料消耗比较低,为15.6kg/t;也还有一些不足,如炉衬材料、厚度均一化,导致表面温度分布不够均衡;分析了影响质能平衡状态的主要因素,以及回转窑的最优控制条件和措施,提出优化系统结构,改善燃烧控制,以减少大量热损失,进一步实现节能降耗。 展开更多
关键词 回转窑 质能平衡 节能 热工分析
在线阅读 下载PDF
冷固结球团煤基直接还原新工艺及其应用 被引量:3
19
作者 张汉泉 朱德庆 《钢铁研究》 CAS 2003年第1期58-62,共5页
介绍了铁精矿冷固结球团煤基直接还原新工艺流程 ,分析影响球团产量和质量的主要因素 。
关键词 煤基直接还原 冷固结球团 复合粘结剂 回转窑结圈
在线阅读 下载PDF
直接还原生产的发展及其在我国应用前景 被引量:3
20
作者 张清岑 肖奇 《烧结球团》 北大核心 1997年第2期31-35,共5页
本文概述了国内外直接还原生产的发展状况,以及直接还原工艺的最新进展.从我国资源特点和技术开发上看,加快煤基回转窑直接还原,积极发展和推广“一步法”工艺,同时辅以开发低品位铁矿直接还原新工艺来生产直接还原铁,是推动短流... 本文概述了国内外直接还原生产的发展状况,以及直接还原工艺的最新进展.从我国资源特点和技术开发上看,加快煤基回转窑直接还原,积极发展和推广“一步法”工艺,同时辅以开发低品位铁矿直接还原新工艺来生产直接还原铁,是推动短流程优质钢生产的重要举措. 展开更多
关键词 煤基直接还原 回转窑 一步法 直接还原
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 5 下一页 到第
使用帮助 返回顶部